0 引言
2002年初,安鋼第四軋鋼廠(無縫鋼管廠)為提升產(chǎn)品檔次、提高產(chǎn)品質(zhì)量及適應市場能力,新增微張力減徑機。由于前道工序流程較長,來料溫度明顯偏低,無法滿足微張力減徑機開軋溫度的要求,需在微張力減徑機前對來料進行二次加熱。受現(xiàn)場工藝條件限制,經(jīng)投資效益分析比較,在國內(nèi)率先采用中頻在線感應加熱設備代替?zhèn)鹘y(tǒng)的再加熱爐對鋼管進行二次加熱。此套感應加熱設備采用了先進的二級計算機網(wǎng)絡控制,分別為:基礎自動化級、過程控制級。
1 基礎自動化級
選用西門子公司S7-300系列可編程序控制器構(gòu)成集散式結(jié)構(gòu)。根據(jù)項目工況及控制量數(shù)量,設置一個主站和三個從站,各站間采用冗余化設計的profibus-DP網(wǎng)絡聯(lián)接。[1]
1.1 主站配置
該站要完成的主要功能為:
● 來料及出料溫度的在線檢測。
● 實現(xiàn)輥道速度自動控制。
● 實現(xiàn)與后道工序(微張力減徑機)間速度、溫度等信號的通訊。
● 輔助水循環(huán)系統(tǒng)水泵的控制。
● 各電源柜與水循環(huán)系統(tǒng)運行中異常信號報警與保護。
● 實現(xiàn)控制方式的自動/手動轉(zhuǎn)換及緊急停車功能
該站設置的主要I/0點有:
● 來自現(xiàn)場紅外線測溫儀的測溫信號四組(進口與出口各一組,三組感應器之間兩組)。
● 輥道速度檢測信號(來自脈沖編碼器)兩組。
● 來自微張力減徑機的入口速度信號與故障信號。
● 輔助水循環(huán)系統(tǒng)的水位、水壓、水溫等數(shù)字輸入信號。
● 輥道、水泵開、停與電機過載信號。
● 自動/手動轉(zhuǎn)換與緊急停車信號。
該站PLC控制器主要配置如下:[2]
● 中央處理器選用CPU-315-2DP。主要技術數(shù)據(jù)為:
工作存儲器(集成) 64KB
負載存儲器 96KB RAM 可擴展512KB(存儲器卡)
MPI 最大節(jié)點數(shù)64;通訊波特率187.5K波特
DP接口 允許從站數(shù)64
● 模擬量輸入模塊SM 331:AI8×12位
● 模擬量輸出模塊 SM 332;AO8×12位
● 數(shù)字量輸入模塊 SM 321;DI32×2V DC
● 數(shù)字量輸出模塊 SM 322;DO32×2V DC
● 電源模塊 PS 307 5A
● MPI總線連接器 (用于與計算機間的通訊)
● PROFIBUS-DP 總線連接器(用于與從站間的通訊)
● FEPROM 存儲卡
● 后備電池
1.2 從站配置
三個從站采用遠程ET200M站,各對應一臺加熱電源,從站應完成如下功能:
● 控制電源開停、電源斷路器開停、中頻電源啟動/停止等操作
● 中頻電源功率給定與調(diào)節(jié)
● 電源柜水壓與水溫保護
● 綜合報警信號輸出
● 中頻電壓、電流信號反饋
每一從站的主要I/O點配置如下:
● 電源啟動成功檢測信號
● 水壓、水溫及控制板綜合故障檢測信號
● 中頻電壓、電流反饋信號
● 控制電源、電源斷路器、中頻電源啟動/停止等操作信號
● 直流電壓模擬量控制信號
從站的配置為(一個從站):
● 接口模塊 IM153
● 模擬量輸入模塊SM 331:AI8×12位
● 模擬量輸出模塊 SM 332;AO8×12位
● 數(shù)字量輸入模塊 SM 321;DI32×2V DC
● 數(shù)字量輸出模塊 SM 322;DO32×2V DC
● 電源模塊 PS307 5A
● PROFIBUS 總線連接器
1.3 通訊設置
PLC系統(tǒng)主站與各從站間采用PROFIBUS-DP現(xiàn)場總線實現(xiàn)適時通訊,其主要參數(shù)設置如下:[2]
傳輸速率:1.5 M bit/s
主站固定掃描時間:26.357ms
從站同步功能
總線行規(guī):DP行規(guī)
通訊區(qū)域大小:32字節(jié)
通訊故障診斷地址:1022
由于通訊距離較長,主站和從站間加裝RS485中繼器兩個,同時,DP網(wǎng)兩端設有源總路線終端(Active Bus Terminal),確保在某一從站掉電時系統(tǒng)通訊不受影響。
ISO/OSI通信標準模型由七層級組成,并分成兩類。一類是面向用戶的第五層到第七層,另一類是面向網(wǎng)絡的第一層到第四層。第一層到第四層描述從一個地方傳輸?shù)搅硪粋€地方,第五層到第七層給用戶提供適當?shù)姆绞饺ピL問網(wǎng)絡系統(tǒng)。PROFIBUS協(xié)議采用ISO/OSI模型的第一層、第二層和第七層。從用戶角度看,PROFIBUS提供了三種通信協(xié)議類型:DP、FMS和PA。而PROFIBUS-DP使用了第一層和第二層,這種精簡的結(jié)構(gòu)保證了數(shù)據(jù)的高速傳送,特別適合可編程控制器與現(xiàn)場分散的I/O設備之間的通信。[4]
工控機(操作員站和工程師站)通過MPI網(wǎng)與PLC系統(tǒng)相聯(lián),網(wǎng)絡參數(shù)設置如下:
傳輸速率:187.5 k bit/s
通訊協(xié)議:SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE
網(wǎng)絡通訊卡:CP5611(MPI)
設操作員站和工程師站各一個,通過MPI網(wǎng)和CPU-315-2DP相連。
操作員站選用研華工業(yè)控制計算機,采用Windows2000系統(tǒng),配置西門子公司的WinCC上位組態(tài)控制軟件,可完成如下功能:
● 感應加熱設備運行中各種參數(shù)及設備狀態(tài)的動畫顯示、監(jiān)視,如來料進出口溫度、輥道運行速度、各段電源功率輸出當前值、電源運行狀態(tài)及各種設備異常報警信號、水循環(huán)系統(tǒng)水位、水壓、水溫等信號。
● 實現(xiàn)加熱過程所需的各種工藝設定,如被加熱鋼管規(guī)格、鋼種、出口鋼管要求溫度、加熱速度限制等。這些設定值被二級獲取后會調(diào)整相應的工藝制度,然后再下傳給一級基礎自動化執(zhí)行,使鋼管能夠達到設定值,從而滿足生產(chǎn)要求。若沒有新的工藝設定值輸入,一級基礎自動化將一直按照此工藝制度去執(zhí)行。但是對二級傳達的各種制度和指令不能做任何修改、設定。
● 通過觸摸屏完成輥道開/停、循環(huán)水泵開/停、電源啟動/停止、自動/手動轉(zhuǎn)換、緊急停車等操作。
● 實現(xiàn)手動狀態(tài)下電源功率、輥道速度的人工調(diào)整。
工程師站同樣選用工控機,除WinCC上位組態(tài)控制軟件外,配置STEP7軟件,可實現(xiàn)PLC各種運行數(shù)據(jù)的在線監(jiān)控及設備故障自診斷,在操作員站出現(xiàn)通訊故障時還可全面接管其功能。
MPI通信是當通信速率要求不高、通信數(shù)據(jù)量不在時,可以采用的一種簡單經(jīng)濟的通信方式。CP5611是一種PCI卡,用于臺式電腦編程和通信,此卡具有網(wǎng)絡診斷功能,通信速率最高可達12Mbit/s。S7-300與HMI產(chǎn)品之間的MPI通信不需要STEP7軟件組態(tài),也不需要編寫任何程序,只須在HMI組態(tài)軟件上設置一下相關通信參數(shù)即可。[4]
2 過程控制級
用工業(yè)控制計算機通過以太網(wǎng)與操作員站、工程師站、微張減工控機完成適時通訊,實現(xiàn)上位管理與控制。其功能為:
● 通過工藝控制軟件,根據(jù)操作員站設定的鋼管生產(chǎn)規(guī)格及鋼管進\出溫度等,產(chǎn)生生產(chǎn)流程中的各種工藝制度,如微張力減徑機軋機速度設定、感應加熱加熱制度等,在生產(chǎn)過程中直接下傳給一級基礎自動化去執(zhí)行。
● 實現(xiàn)感應加熱與微張力減徑機間的速度協(xié)調(diào)控制與匹配。
● 其它工藝參數(shù)的輸入。
● 實現(xiàn)與前、后道工序的協(xié)同控制。
● 完成各種工藝參數(shù)的記錄, 如終軋溫度記錄、加熱記錄、軋制記錄及加熱溫度曲線顯示、數(shù)據(jù)打印、系統(tǒng)的信息管理。
整個計算機控制系統(tǒng)的硬件配置如圖4-1所示:[5]
工業(yè)以太網(wǎng)符合國際標準IEEE802.3,是為工業(yè)應用專門設計的,是開放式、多供應商、高性能的功能強大的區(qū)域和單元網(wǎng)絡,是目前工控界最為流行的網(wǎng)絡技術。工業(yè)以太網(wǎng)已經(jīng)廣泛地用于控制網(wǎng)絡的最高層,為SIMATIC NET提供了一個無縫集成到管理網(wǎng)絡和互聯(lián)網(wǎng)。[3]
以太網(wǎng)具有以下優(yōu)點:
● 可以采用冗余的網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu),可靠性高;
● 通過交換技術可以提供實際上沒有限制的通信性能;
● 靈活性好,現(xiàn)有的設備可以不受影響地擴張;
● 在不斷發(fā)展的過程中具有良好的向下兼容性,保證了投資的安全;
● 易于實現(xiàn)管理控制網(wǎng)絡的一體化;
3 應用效果
3.1 設備自2002年4月投用以來,常規(guī)生產(chǎn)規(guī)格可在線提溫200℃以上,基本滿足了工藝要求,電耗穩(wěn)定在50KWh/t以下,實現(xiàn)了高效低耗運行。
3.2 整個網(wǎng)絡運行穩(wěn)定,通訊速度快,可視化管理提高。
3.3 通過二級網(wǎng)絡控制,實現(xiàn)了生產(chǎn)管理簡單、系統(tǒng)穩(wěn)定、操作簡便、產(chǎn)量高、產(chǎn)品質(zhì)量高。
4 結(jié)束語
感應加熱設備采用二級計算機網(wǎng)絡控制,實現(xiàn)了現(xiàn)場技術、PLC技術、以太網(wǎng)技術、可視化人機接口技術與生產(chǎn)管理技術為一體,適應了現(xiàn)代工廠生產(chǎn)節(jié)奏快和自動化的特點,大大促進了生產(chǎn)和提高了產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量。
參考文獻
[1]. Siemens AG.S7-300 可編程序控制器硬件和安裝手冊.北京:1999
[2]. 皮壯行.可編程序控制器的系統(tǒng)設計與應用實例.北京:機械工業(yè)出版社,2003
[3]. 張浩、譚克勤、朱守云. 現(xiàn)場總線與工業(yè)以太網(wǎng)絡應用技術手冊(第二冊) . 上海:上海科學技術出版社,2004
[4]. 崔堅、李佳、楊光.Siemens Industrial Communication guide.北京:機械工業(yè)出版社,2005
[5]. 瘳常初.S7-300/400 PLC 應用技術. 北京:機械工業(yè)出版社,2005