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    煙草包裝機的PLC技改
    • 企業:控制網     領域:PLC /PAC/PCC/RTU     行業:物流倉儲    
    • 點擊數:2416     發布時間:2005-07-01 12:03:47
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    本文介紹了一種針對使用已經十多年的GDX2包裝機FZ電氣控制系統的技改方案,該方案采用INTERBUS現場總線和PLC控制模塊對傳統的GDX2邏輯控制電路進行了技術改造,它能夠有效的提高GD包裝機電氣系統的穩定性,方便數據采集,故障顯示直觀,減少維護工作量,方便備件訂購。


    一、技改原因
       
    我廠卷接包車間的部分GDX2機投入生產已經十多年,接近其使用壽命,因此也進入了故障多發期,如何及時迅速的查找故障及進行零配件的備件工作,影響到整個企業的生產效益。由于當時技術的限制,這部分機器的控制電路基本由繼電器、接觸器、分立元件的邏輯線路卡板等組成,電路復雜,故障檢測比較麻煩,并且很多專用邏輯卡板在國內不宜買到,需要直接向意大利GD公司定購,前幾年GD公司就已經通知煙廠不再提供老式電控系統備件,而且邏輯控制的機器不能進行數采聯網,不能滿足現代化生產管理的需要。因此,早期GD包裝機電控改造成為必然。隨著技術的發展,可編程控制器(PLC)在分布式系統中得到了廣泛的應用,技術也趨于成熟。相比較傳統的邏輯電路而言,PLC電路具有以下優點:
        1. 核心部分由軟件組成,便于升級和維護,不存在硬件損耗和折舊問題
        2. 檢測傳感器盡可能采用光電式、減少機械式傳感器的應用,提高了檢測精度和反應速度
        3. 易于聯機操作,有利于實現生產的集中監控和網絡互聯
        4. 零配件的備件簡單化,操作維修直觀方便。
        工業控制從早期的就地控制、集中控制,已經發展到現在的集散控制(DCS),在過去的20年中,過程工業對DCS系統及相關的儀表裝置進行了大量的投入,DCS系統的應用結果得到了用戶的肯定。4-20mA信號是DCS系統及現場設備相互連接的最本質特點,這是控制系統和儀表裝置發展的一大進步。然而現在,數字化和網絡化成為當今控制網絡發展的主要方向。人們意識到傳統的模擬信號只能提供原始的測量和控制信息,而智能變送器在4-20mA信號之上附加信息的能力又受其低通信速率的制約,所以對整個過程控制系統的機制進行數字化和網絡化,是其發展的必然趨勢。
        現場總線在智能現場設備、自動化系統之間提供了一個全數字化的、雙向的、多節點的通信鏈接。現場總線的出現促進了現場設備的數字化和網絡化,并且使現場控制的功能更加強大。這一改進帶來了過程控制系統的開放性,使系統成為具有測量、控制、執行和過程診斷的綜合能力的控制網絡。
        在2000年1月宣布的IEC61158國際標準中,將八種總線(FF的H1、FF-HSE、Profibus、INTERBUS、P-NET、WorldFIP、 ControlNet、SwiftNet)列入國際標準,由于INTERBUS總線具有龐大的成員機構和良好的開放性,傳輸效率較高(見附錄一),并具有良好的故障診斷功能,因此我們決定采用此種總線作為現場總線。
    二、技改方案的實施
        近期GD公司向國內相關煙廠推介早期GD包裝機電控改造的方案,但改造工期長,價格昂貴。國內也有幾家公司推介說可以承擔PLC電控改造工作,工期較短,價格低,這些公司PLC技術理論沒有問題,但因為他們對設備原理和工藝流程不夠熟悉,改造后不一定達到最佳效果。針對該問題,由設備科和車間熟悉GD機的電氣專業人員組成研討小組,從成本、資金、技術力量、工程經驗等多個角度進行綜合考證,最后選擇南京大樹智能科技公司來承擔該項技改任務。
        根據技改的目標和實際情況,決定對某些實時性要求高、響應快的傳感和執行單元(包括電機保護觸點、控制觸點,變頻器和編碼器等)采用點對點的網絡結構,而大多數響應信號采用基于INTERBUS總線的網絡結構。關于這兩種結構的控制網絡特點如圖一和圖二所示,改造后的PLC網絡結構如圖三所示。這種采用混合結構改造的工控網絡實現了兩者的優劣互補,高效的滿足了實際生產的要求,為生產過程網絡化奠定了基礎。


    圖一  PLC點對點網絡


     


    圖二  基于INTERBUS總線的網絡結構

    在改造的過程中,GDX2原先很多分離的控制系統得到了很好的集成或者改造,變化如下:
        1、用S7-400 PLC作為控制系統核心,取代所有邏輯線路卡板及部分中間繼電器。
        2、加裝的質量在線檢測裝置(玻璃紙偏移檢測、玻璃紙松散、小包美容器、條盒美容器等)由原先單獨的微處理器控制改為PLC控制,有利于控制網絡的簡化和故障診斷。
        3、將機器上加熱管換成110V,取消溫控器,由功能模塊FM455S實現溫度的PID控制。
        4、原來的GDX2下煙庫機械觸點式檢測器更改為光電式檢測器(ZN0239),該傳感器的最大優點是非接觸式,對煙支無拍打沖擊,減少了空頭煙支的發生機率,也減少了因機械接觸可能對煙支造成的損壞。


    圖三   改造后的控制網絡結構 

        5、原先的機械式煙支檢測器也更換為光電式煙支檢測器(ZN0228),由于該裝置采用ATNEL公司的單片機89C52為控制核心,因此具備檢測靈敏、采樣速率高(單路信號可達到1.2µs)、調節方便等優點,可以檢測空頭、缺嘴、缺支及倒支。
        6、GDX2采用的直流碳刷電機改為交流變頻控制電機,減少了設備維護工作量,并且運行性能有了提高,同時將原來凸輪裝置檢測相位機構更換為絕對值式光電編碼器進行相位檢測,采用9位格雷碼,分辨精度達到0.7°。
        7、煙庫攪拌電機改為NTL-M系列稀土永磁無刷伺服電機,該電機采用高性能稀土永磁(SMCO),具有定位精確、調速范圍寬、過載能力強、高效節能的特點。
        INTERBUS總線具有現場診斷功能,這也是采用該種總線的緣由之一。在外界設備模塊(PCP)出現故障時,總線適配器會停止運行,啟動診斷程序,采用主控訪問模式,對外圍網絡發送診斷數據測試每個PCP是否正常,如果檢測到某個PCP出現故障時,適配器會顯示該PCP的設備號,如下圖:


    圖四  INTERBUS適配器的檢測功能


    三、總結
        GDX2在PLC技改后,經過五個月的運行,生產狀況良好,平穩性能有提高,故障率降低,現將技改后的效果總結如下,以供同行參考:
        1. 系統的電氣維護工作簡化。改造前系統有兩個電柜,改造后只有一個電柜,同時各種線路大大簡化:大量的邏輯運算、定時、脈沖電路被轉化為PLC內部的軟件處理,控制柜中所有的專用卡板、溫控表也被PLC取代,因此,技改后的電柜變得簡潔有序,控制邏輯清晰,并且INTERBUS總線和PLC模塊都具有診斷功能,這些診斷信息有利于故障的快速定位與診斷。故障檢查思路自然比較清晰明了,基本可以遵循以下思路:首先檢查線路通訊是否正常,然后檢查相關的傳感器和執行器是否正常,最后檢查PLC程序。
        2. 配件工作簡化。電柜的配件由原來的幾百種簡化為現在的7大類(PLC模塊、制動電阻、編碼器、光耦、接觸器、濾波器、變壓器、空氣開關、繼電器、斷路器),很多原先國內不方便購買的專業卡板被取代,技改后的原配件在國內都可以采購。
        3. 機器工作的可靠性提高。因為系統采用PLC為控制核心,因此它不存在磨損和消耗問題,執行速度和靈敏度也得到了電氣級的保證。
        4. 系統的聯網監控和整個工廠聯網變得易于實施。PLC模塊可以方便的通過接口卡連入INTERNET網絡,為以后的數據交換提供了方便。

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