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    I/A系統(tǒng)在催化裝置中的應(yīng)用
    • 企業(yè):控制網(wǎng)     領(lǐng)域:電源     行業(yè):石油天然氣    
    • 點擊數(shù):1317     發(fā)布時間:2005-06-21 14:16:06
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    介紹I/A集散系統(tǒng)在80*104t/a重油催化裂化裝置中的應(yīng)用,程序設(shè)計和控制系統(tǒng)的實現(xiàn)方法。

    摘要:介紹I/A集散系統(tǒng)在80*104t/a重油催化裂化裝置中的應(yīng)用,程序設(shè)計和控制系統(tǒng)的實現(xiàn)方法。
    關(guān)鍵詞:催化裂化;集散系統(tǒng);軟件設(shè)計

    Abstract:This paper introduces the application of I/A DCS in the 80*104t/a REFCCU.The design of software and implementation of the controlling system are also discussed.
    Key words:FCCU; DCS; software design

    1  前言

        中油遼河石化分公司的催化裝置建于1992年,原產(chǎn)量60萬噸/年,1997年裝置改造擴(kuò)建成80萬噸/年,一直是該公司的關(guān)鍵裝置。工藝流程主要包括反應(yīng)―再生、分餾、吸收穩(wěn)定、產(chǎn)品精制四大部分,另外還包括四機(jī)組和氣壓機(jī)以及其它輔助設(shè)備。此次DCS改造包括前四部分和機(jī)組的常規(guī)控制部分。裝置和機(jī)組的聯(lián)鎖由ESD來完成。

    2  改造原因

        該裝置原先采用的是FC系列數(shù)字式調(diào)節(jié)器、指示儀和RE10記錄儀,經(jīng)過較長時間的使用,還存在大量問題。主要表現(xiàn)為以下幾點:
        ?  設(shè)備老化,故障率高,可靠性差
        由于數(shù)字式調(diào)節(jié)器本身的使用壽命及制造工藝等因素,再加上部分儀表已臨近使用周期,故障頻繁;同時,許多復(fù)雜回路均采用電纜以及繼電器等元件的硬連接,大大降低了可靠性。
        ?  操作復(fù)雜
        原來的調(diào)節(jié)器全部固定在表盤上,安裝比較分散。發(fā)生緊急情況時,相互之間很難協(xié)調(diào)。
        ?  無法實現(xiàn)優(yōu)化的控制方案,很難提高自控率
        對于裝置的幾個復(fù)雜回路,使用常規(guī)的PID調(diào)節(jié)器很難達(dá)到控制效果,目前,國內(nèi)外已成功應(yīng)用的先進(jìn)算法有很多,但使用常規(guī)調(diào)節(jié)器都無法實現(xiàn)。另外,針對提高催化產(chǎn)品質(zhì)量和收率的多種優(yōu)化控制方案,也只能通過DCS來實現(xiàn)。
        ?  裝置運行數(shù)據(jù)收集困難
        老式記錄儀不論從精度還是可靠性上,都無法滿足當(dāng)前的技術(shù)統(tǒng)計的需要。在查找故障原因和總結(jié)操作經(jīng)驗等工作中,存在極大的不便。
        ?  不能滿足企業(yè)信息化管理的需要
        數(shù)字化調(diào)節(jié)器和顯示儀表沒有標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)通訊接口,無法與企業(yè)信息網(wǎng)通訊,極大地阻礙了該公司企業(yè)信息化管理的進(jìn)程。
        基于以上原因,該公司引進(jìn)了上海福克斯波羅公司的I/A系統(tǒng),在裝置檢修期間將系統(tǒng)安裝,并投入使用。

    3  系統(tǒng)配置

        本系統(tǒng)的主要硬件有:
        ?  應(yīng)用處理機(jī)AW51D及其外設(shè)(2臺);
        ?  操作站處理機(jī)WP51D及其外設(shè)(5臺);
        ?  控制處理機(jī)CP40(3對容錯);
        ?  通訊處理機(jī)COM10(1臺);
        ?  支持MODBUS協(xié)議的與ESD/PLC系統(tǒng)通訊的集成處理機(jī)IT30(1臺);
        ?  相應(yīng)的現(xiàn)場總線組件FBM(共124塊,其中有32對冗余)以及其它配件。
        所有處理機(jī)都連接在冗余的節(jié)點總線上,通訊速率為10MB/s,CP40與FBM通過冗余的現(xiàn)場總線相連接,通訊速率為268.75KB/s。
        除此之外,應(yīng)用處理機(jī)AW51D還提供與MIS網(wǎng)絡(luò)通訊的Ethernet接口。可與符合TCP/IP協(xié)議的MIS網(wǎng)絡(luò)上的PC機(jī)實現(xiàn)管控一體化,就是MIS網(wǎng)上的操作人員能夠作到裝置實時流程圖監(jiān)視、實時和歷史數(shù)據(jù)采集。
        I/O點總計667點,其中模擬輸入信號106點、模擬輸出信號114點進(jìn)行冗余配置。
        應(yīng)用處理機(jī)和操作站處理機(jī)均采用SUN公司64位Ultra SPARC II RISC工業(yè)級工作站,CPU時鐘頻率333MHz。軟件版本為V6.1版以上

    4  組態(tài)工作

        除了常規(guī)控制回路和顯示回路的組態(tài)外,為方便操作和更好地實現(xiàn)設(shè)計意圖,該公司作了一些特殊的處理工作。
    4.1  風(fēng)格獨特的控制面板
        為了方便操作,每一個控制回路都對應(yīng)各自的overly面板圖。每一個面板都集成了該回路的各種狀態(tài)以及操作按鈕。在流程圖上點擊該回路,即彈出對應(yīng)面板,可任意進(jìn)行調(diào)整操作,并且該面板可隨意拖放至任何位置。如此處理后,流程圖可更加組織緊湊,也可更加直觀地同時操作幾個回路。每個面板的連接直接指向該BLOCK,避免了使用系統(tǒng)變量而相互干擾的現(xiàn)象。
    4.2  實現(xiàn)串級回路的無平衡-無擾動切換
        按照系統(tǒng)資料提供的標(biāo)準(zhǔn)串級連接,在副回路由本地(LOCAL)狀態(tài)切到串級(REMOTE)之前,對主回路的輸出要先進(jìn)行平衡,使之接近副回路的設(shè)定值,然后切換才能保證無擾動。為避免這一問題,對主回路采用PIDX塊,再附以CACAL塊識別副回路的L/R狀態(tài),使主回路輸出強(qiáng)行跟蹤副回路的設(shè)定值,在進(jìn)行L―>R的切換時,作到了無平衡-無擾動。實際應(yīng)用效果非常好。
    4.3  分餾塔控制
        分餾塔的控制效果一直都是裝置操作的難題。這次組態(tài)在總結(jié)以前操作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,決定嘗試新的方案。分餾塔底液位LICA201與上返塔流量FRC205串級調(diào)節(jié);塔底溫度TIC231與下返塔流量FRCA205A經(jīng)開關(guān)選擇控制下返塔調(diào)節(jié)閥。當(dāng)溫度處于310℃和330℃之間時,F(xiàn)RCA205A由開關(guān)選擇后控制調(diào)節(jié)閥控制流量,溫度在此范圍之外時由TRC231控制調(diào)節(jié)閥來調(diào)節(jié)溫度。為保證溫度在邊界上下晃動而引起頻繁切換,在上下溫度邊界分別設(shè)置死區(qū),即溫度在死區(qū)內(nèi)變化時,控制不切換。切換開關(guān)以及死區(qū)的計算是由CALCA塊編程實現(xiàn)的。
    4.4  小型催化劑加料系統(tǒng)
        催化劑加料系統(tǒng)由一個兩位式加料開關(guān)閥和壓力測量點組成。加料過程分為加料周期和臨時加料周期。分別需要設(shè)置加料時間、停止時間和臨時加料時間。時間的運算有ACCUM塊的周期采樣累加功能來實現(xiàn),每次計時結(jié)束發(fā)出一上升沿信號,觸發(fā)下一模塊進(jìn)行計時,如此循環(huán)。
    4.5  實時報表的實現(xiàn)
       該公司的日報表的格式要求本日內(nèi),每到整點所有點的瞬時值記錄一次,一天記錄24組數(shù)據(jù)。這樣使用報表編寫器的現(xiàn)有功能不能直接得到滿意結(jié)果。使用濃縮組的計算技巧實現(xiàn)了此功能。每個點的在濃縮組中一小時采樣一次,濃縮時間也定為1小時,算法選擇AVG,這樣每次計算完畢后,其實只是當(dāng)前采樣值。但該值的時間標(biāo)記被定為前1小時。在編輯報表時,報表的時間欄通過手工輸入,將時間對應(yīng)錯位一小時,即得到準(zhǔn)確結(jié)果。

    5  應(yīng)用效果 

        由于檢修時間緊迫,系統(tǒng)就位后,僅用了3天時間,將系統(tǒng)調(diào)試完畢交付使用。該系統(tǒng)投用以后,經(jīng)過實際運用,該DCS系統(tǒng)顯示了極大的優(yōu)越性。
        集中管理分散控制的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),保證了對生產(chǎn)過程監(jiān)控的可靠性。系統(tǒng)配置的現(xiàn)場總線組件FBM對于模入/模出信號均采用變壓器耦合與光電雙重冗余。數(shù)字量點采用成對隔離。這都保證了故障對系統(tǒng)的影響最小。同時,系統(tǒng)CP的運算負(fù)荷可通過算法模塊的相位進(jìn)行調(diào)整,保證了數(shù)據(jù)運算的安全性。
        控制方案修改更加靈活,使用數(shù)字調(diào)節(jié)器時,如果想在現(xiàn)有接線的情況下修改控制方案,必須經(jīng)過調(diào)節(jié)器編程、盤后增加電纜接線,必要時還要增加繼電器等復(fù)雜工序。現(xiàn)在使用DCS只需修改組態(tài),改變參數(shù)即可。并且可以在線修改,不需切除相關(guān)回路,作到了沒有擾動,保證了生產(chǎn)的正常進(jìn)行,提高了裝置的安全系數(shù)。
        監(jiān)控手段更加安全可靠,使用DCS 操作臺進(jìn)行實時監(jiān)控,顯示操作相對集中,改變了過去控制盤分散的局面。彩色的高分辨率的顯示器和交互式流程畫面的操作,多種形式的窗口技術(shù),再加上靈活的球標(biāo)操作,使操作人員的工作更加直觀、簡便,避免了長時間操作產(chǎn)生的勞累。在處理緊急情況時,節(jié)約了寶貴的時間。
        提高了自控率,靈活的組態(tài)手段使操作人員能隨時根據(jù)實際情況來確定控制方案,能實時觀察到控制效果并能和以前的控制結(jié)果進(jìn)行比較來確定新方案的合理性。裝置的自控率由原來的30%提高到了75%。
        該系統(tǒng)遵循標(biāo)準(zhǔn)的通訊協(xié)議,具備開放的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)接口,隨著該公司信息網(wǎng)的逐步建立,可隨時實現(xiàn)各裝置的數(shù)據(jù)共享。

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