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    案例頻道

    PLC在動態稱重領域的應用
    • 企業:控制網     領域:PLC /PAC/PCC/RTU     行業:石油天然氣    
    • 點擊數:3783     發布時間:2009-09-01 22:07:05
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    動態稱量系統在工業生產中應用廣泛,特別是在煙草、醫藥、包裝等產業中應用更為普遍,本文通過以PLC在煙草行業的應用為例,闡述了基于PLC技術、變頻調速技術、觸摸屏技術等高新技術下的動態稱量技術應用,具體論述了動態稱重系統的組成、應用范圍、數學模型、應用經驗。

     

     

     

    張文濤 (1976-)

    男,碩士,北京人,北京電子科技職業學院教學運行辦主任,主要研究方向為機電一體化。
    基金項目:北京市職業院校教師素質提高工程經費資助項目





    摘要:
    動態稱量系統在工業生產中應用廣泛,特別是在煙草、醫藥、包裝等產業中應用更為普遍,本文通過以PLC在煙草行業的應用為例,闡述了基于PLC技術、變頻調速技術、觸摸屏技術等高新技術下的動態稱量技術應用,具體論述了動態稱重系統的組成、應用范圍、數學模型、應用經驗。

    關鍵詞:PLC;動態稱重;數學模型;應用經驗

    Abstract: Dynamic weighing system was widely applied in industry, especially 
    in tobacco、medical、and packing industry. In this paper, by one of its application 
    examples in tobacco industry, we discuss application of PLC、PWM、Touch Panel in the dynamic weighing technology, and give the detailed construction 
    scheme of the dynamic weighing system、applications domain、mathematic model and 
    practical experiences.

    Key words: PLC; Dynamic W; Temperature control; Soft capsule machine


        動態稱量系統的主要功能是實現動態計量稱重、物料定量包裝、物料流量配比等,通過實施動態稱量可以提高系統精度、系統可靠性、為系統提供復雜功能支持。動態稱量系統已經廣泛應用于煙草、醫藥、保健品等各個生產領域。

    1  系統概述

    1.1 動態稱量系統現狀  

        稱量系統通常分為靜態和動態兩種。靜態稱量系統包括汽車衡、地上衡、地中衡、計價秤、稱重儀、測力計等;動態稱量系統包括皮帶秤、斗式配料系統、皮帶配料系列(即定量給料機)、軌道衡、動態汽車衡等。目前動態稱量領域主要以專用衡器和儀表為主,部分設備采用專用儀表,但隨著技術的不斷進步,采用DCS技術、PLC技術的動態稱量系統正在不斷發展,其在工業領域中的應用不斷拓展。

    1.2 本課題研究內容  

        本課題通過分析,在原有中型PLC控制的皮帶秤基礎上,認真研究了小型PLC控制技術,設計開發了以西門子小型PLC-S7-216PLC為控制核心的動態皮帶秤稱量系統。

    1.3 控制系統組成  

        主要由西門子CPU216為控制核心、以EM235為數據采集單元、用GP370觸摸屏作為人機界面。通過西門子MMV變頻器作為系統執行單元。

                                      圖1   控制系統框圖

    1.4 系統應用范圍  

        本控制系統研究內容涉及到計量方法、數學建模、控制程序除可用于動態皮帶秤以外,還可以用于動態復檢秤、計數秤、配料秤、核子秤等。

    2  煙機動態計量控制

        所謂煙機動態計量就是指在物料搬運過程中實現物料計量、定量包裝、恒流控制等功能,保證系統在高精度狀態下運行。

        物料計量功能是動態計量的最基本功能之一,可以計量通過皮帶的物料總量,并進行實時顯示;定量包裝功能是指系統在進行物料計量的同時,根據預先設定的“包重”目標值自動完成定量包裝;恒流功能是指系統在完成計量的同時,根據預先設定好的流量數值自動調整皮帶的速度,使流過皮帶的物料流量受控,工作在系統設計的工作節拍下。

    3  煙機皮帶秤的特點

        煙機皮帶秤計量精度要求非常高,目前國家標準是1%,0.5%,而煙草行業規定精度為0.5%,0.25%。煙機皮帶秤的機械結構非常復雜,要求具有恒張力等功能的機械結構,由于皮帶需要保持恒張力,因而很容易“跑偏”,因此并具備自動調偏功能,為了減少調整的頻率,使工作過程更為平緩,課題設計了利用工作趨勢進行校正的方式,具體方法是利用PID調節運算方式。

    4  煙機皮帶秤動態計量數學建模

    4.1 動態計量原理分析 

        皮帶秤的動態計量的基本原理是在物料移動過程中,根據稱重傳感器測量出的載荷值計算出單位長度上的物料平均重量G1,然后根據單位時間皮帶移動的長度L1,可以計算出單位時間內通過的物料重量G2,G2=G1×L1。如果將單位時間細分到很短的時間微段,則各段的總累加值即近似于真實的動態累計值。

    4.2 動態計量模型構建 

        皮帶秤動態計量模型構建需預先設置幾個重要參數,本課題研究分析后定義參數如下:

        砝碼重量Wm:為了保證系統在長期工作狀態下的精度,系統能夠在工作過程中自動校驗計量結果。筆者在秤體的一側掛上可以自動掛卸的砝碼,用砝碼重量作為標準值進行稱重傳感器校正,避免時飄。

        速度控制系數K1,如式(1)所示。

        K1 =脈沖數/毫米) (1)

        編碼器脈沖數為2500個,旋轉編碼器轉盤的周長為158毫米。具體系數設置根據編碼器參數定義,不同旋轉編碼器參數設置不同。

        整圈脈沖數MCP:指皮帶轉過一圈所發出的脈沖數。由于皮帶轉速不均勻,測試環境須規定在整圈內完成。

        當量重量KZ,如式(2)所示。

        KZ =  (2)

        Wm  - 砝碼重量 

        N1  - 掛碼后用校量方法得到的碼值,該數值為通過重量傳感器得到的AD數值。

        N0  - 皮重碼值

        稱量系數Kp :碼值與脈沖數之積,具體計算如式(3)所示。

        Kp = (3)

        L0  - L0  為皮帶秤稱量段皮帶長度的一半。

    4.3  動態計量模型功能實現方法 

        皮帶秤動態計量模型采用每周期計算的方法,每個周期設定時間為100ms,在PLC編程過程中采用中斷程序設計。

        每個周期(100ms)的累計計算量計算如式(4)所示。

         = (4)

        100ms脈沖數- 旋轉編碼器每100ms測量的計數值。

        對應重量AD碼值- 重量傳感器得到的AD數值。

        總累積量計算Q如式(5)所示。

        Q =  (5)

        瞬時流量計算 =×1000×10×60×60

        瞬時流量即每秒流量,將100ms流量作為基值通過計算,由克/秒轉換為公斤/小時。

    4.4 流量控制實現方法 

        本系統通過PLC給定變頻器指定信號,通過變頻器調整皮帶機速度,實現整體流量控制,如圖2所示。

                                         圖2   流量控制實現方法

    4.5 定量打包實現方法 

        本系統根據預先設定好的包重數值與動態數值進行比較,當達到預定值后發出打包信號給機械裝置,從而實現定量打包功能,如圖3所示。


                                              圖3   定量打包實現方法

    5  實踐與經驗

        本課題實踐中遇到中斷程序數據共享問題,由于中斷事件非同步事件,必須考慮異步事件對系統影響,在設計中斷服務程序時,由于用到存儲器VD200,而主程序中組成VD200的VW200和VW202分別是兩個不同的計算結果,如果中斷發生在兩個計算的中間,有可能錯誤選擇結果。所以必須把可能被中斷打斷的程序放到中斷服務程序里處理。

        本課題還遇到了PLC精度不夠的問題,無法達到0.1%的精度,由于專用衡器價格高,最后通過設計專用變送器的方法解決。

        實踐中還遇到變頻器對模擬量的干擾問題,由于變頻器的啟動數據跳變現象,通過檢查發現應將EM235的M端接地,將變頻器到電機的電源線增加屏蔽措施,采取屏蔽線。

    6  結論

        本系統通過實施小型PLC在動態稱重系統中的應用設計,使得產品的精度、可靠性都得到了大幅提高,滿足了工藝要求,并且降低了設備成本,提高了設備的可維護性。對提高產品生產質量,減少誤差,增加生產率起到了很好的作用。

    參考文獻

    [1] 黃穎為.包裝機械結構與設計[D]. 化學工業出版社. 2007,8: 70-78.
    [2] James A. Tompkins John A. White Yavuz A. Bozer J.M.A. Tanchoco. Facilities Planning[D]. 機械工業出版社. 2008,1: 303-313.
    [3] 深入淺出西門子S7-200PLC[M]. 北京航空航天大學出版社. 2007,7: 

    136-140.

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