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    案例頻道

    羅克韋爾PowerFlex7000中壓變頻器應用于寶鋼燒結主排風機起動裝置改造
    • 企業(yè):羅克韋爾自動化     領域:電源     行業(yè):安防    
    • 點擊數(shù):1985     發(fā)布時間:2009-08-16 18:14:08
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    一、前言

      寶鋼二期燒結工程主排風機設備1991年投入運行。主排風系統(tǒng)由2臺21000m3/min風量,17.64kPa (1800mmWG)靜壓差的雙吸入離心式風機機組組成,主拖動電機為2×7800kW,10kV無刷勵磁同步電動機,2臺電機共用一套3.4MVA變頻軟起動裝置起動。該裝置1991年投產以來,故障較多,啟動成功率低。其主要原因是裝置設計容量偏小,系統(tǒng)老化,參數(shù)漂移。隨著寶鋼生產節(jié)奏的進一步加快,對燒結礦生產的要求越來越高,為確保燒結生產的穩(wěn)定運行,基于2DL主排風機起動裝置及勵磁裝置的實際現(xiàn)狀,對其進行整體改造的確勢在必行。

    二、改造范圍簡述

      本改造項目不涉及主排風機本體及油泵、風門等輔機設備。對目前使用狀況尚好的為輔機及輔助設備供電、控制服務的MCC柜以及關聯(lián)二燒結主控制系統(tǒng)的遠程I/O柜予以保留利用。

      對于10kV的高壓開關,保留,能源部設置的輔助繼電器、原有中繼端子柜也予以保留。

      高壓變頻裝置、勵磁柜、操作監(jiān)控柜擬引進設備,對其進行整體更換。與變頻裝置配套的輸入、輸出變壓器則由外商提供詳細技術參數(shù)及制造要求,由寶鋼方面擇優(yōu)從國內制造廠訂貨,變壓器采用油浸式變壓器。

      考慮到本改造項目新上一套主排風機起動裝置及勵磁系統(tǒng),而且在新系統(tǒng)安裝調試好以前,老系統(tǒng)還要能運行使用,要求新系統(tǒng)電機空載或帶風機負荷調試只能利用2DL年修的七天左右時間完成。當新系統(tǒng)調試過程中出現(xiàn)問題,不能如期接班時,還需老系統(tǒng)作為后備,維持2DL的正常生產。

      新起動系統(tǒng)10kV運行總線的兩路旁路開關到二臺同步電動機的饋電,接至老系統(tǒng)運行總線下的兩路旁路開關,主排風機室電動機那段電纜仍用舊有電纜。新老系統(tǒng)試車或運行需重接高壓柜的高壓電纜進行相互切換。

      原有老系統(tǒng)的勵磁柜、操作監(jiān)控盤拆除后,不再恢復。而新裝的本次引進系統(tǒng)之勵磁柜及操作、控制、監(jiān)視盤將要兼顧新老系統(tǒng),這部分設備做成與新老系統(tǒng)兼容且具雙向切換功能。

    三、高壓變頻軟起動裝置的工作原理

    兩臺同步電機的基本參數(shù):
    額定功率:7800KW   
    額定轉速:1000rpm
    額定電壓:10KV
    額定電流:513A
    頻率:  50HZ  Y接法
    額定轉矩FLT:   74490 Nm
    同步電動機(無刷)勵磁系統(tǒng): 電壓: 310V,電流: 115A
    負載:負載為離心式風機,P 轉動慣量為: J負載=19400 kg㎡

    系統(tǒng)單線圖如圖1


    圖1 系統(tǒng)單線圖


      系統(tǒng)組成:PowerFlex7000高壓變頻器、輸入變壓器、輸出變壓器、10kV旁路開關柜(CB2,CB3)、10kV進線開關柜(CB1)、10kV出線開關柜(CB4,CB5)、10kV 輸出變壓器旁路開關柜(CB6)高壓電動機(M1, M2)。

      PowerFlex7000高壓變頻器為羅克韋爾自動化產品,型號為Powerflex7000,整流器為18脈沖,輸入電壓6.9KV (3*2.3KV),輸出電壓0-6.6kV,對電機無任何附加要求。

      10kV/3*2.3kV  輸入變壓器、6.6kV/10kV輸出變壓器為國產設備。油浸式變壓器,與變頻器分開安裝,以降低變頻器室內溫度、噪音、冷卻費用。

      10kV旁路/進線/出線開關柜及10kV 輸出變壓器旁路開關柜(CB6)均為真空斷路器柜。

      本方案保留原有電機、潤滑系統(tǒng)和現(xiàn)場檢測點,增加一套全新的高壓變頻軟起動控制系統(tǒng)。
    工作原理如下:

    3#主排M1起動:
    -風門關閉;
    -變頻器輸出隔離開關閉合;
    -10KV出線斷路器CB4閉合;
    -10KV進線斷路器CB1閉合;
    -10kV輸出變壓器旁路開關柜CB6閉合;
    -變頻器自檢,監(jiān)控系統(tǒng)工作;
    -變頻自檢無誤并接到外部無故障(來自監(jiān)控系統(tǒng))信號后,系統(tǒng)準備好燈亮;
    -遠方或就地起動變頻器;變頻器控制同步勵磁,在達到工頻轉速之前,變頻器通過0-10V模擬信號實時控制勵磁柜輸出電流,確保電機同步運行狀態(tài);
    -10kV 輸出變壓器旁路開關柜CB6斷開;
    -變頻器在設定時間內將電機M1起動至工頻額定轉速。
    同步切換 :
    -達到工頻轉速后,變頻器開始檢測工頻電網(wǎng)電壓的頻率、相位、幅值等參數(shù)并與變頻器輸出進行比較,通過內置于變頻器內的同步控制器調整變頻器輸出;使得變頻輸出電壓和電網(wǎng)電壓保持同步;
    -10KV旁路斷路器CB2閉合;
    -10KV出線斷路器CB4斷開;
    -電機M1高壓變頻軟起動過程結束。
    4#主排M2起動:重復以上步驟。

    四、設備選型

    變頻器的功率選擇與下列數(shù)據(jù)有關:

    負載轉動慣量: J負載=19400 kgm2=460361 ft2.lbs(折算至主電機軸頭)
    負載飛輪力矩: GD2負載=19400 kgm2×g=77600 kgm2×9.81 m/s2=190314 N m2=460362 ft2.lbs(折算至主電機軸頭)
    機組啟動力矩:
    靜阻力矩(摩擦力矩):=20%×FLT = 20% ×74490 Nm = 14898 Nm
    空載額定轉速時阻力矩:=35%×FLT = 35% × 74490 Nm = 26072 Nm電機加速時間,暫按100 秒進行計算。
    電機加速轉矩:
    △T = (GD2負載 / 375)×( △n / △t)
    = (190314/375)×(1000/100)
    = 5100 Nm
    變頻器理論功率:P理論值 =(26072 + 5100)× 1000/9550 = 3400 KW

      考慮到擋板漏風、輸出升壓變壓器勵磁/無功電流、計算誤差、電機/風機參數(shù)變化等各種因素,變頻器功率可保守設計為:P設計值= P理論值×1.15=3900 KW

      因此,為滿足加速時間200 秒要求,變頻器可選6.6KV/ 5500HP/430A。采用的高壓變頻軟起動器技術參數(shù)如下。

    額定電壓:6600V
    額定電流:430A
    額定功率:5500HP
    控制電壓:380VAC

    五、裝置特點

      本高壓變頻器作為軟起動器可以連續(xù)起動,起動時間小于200秒,起動電流不超過電機的額定電流。該產品特點為:

      可靠性高。該產品采用6500V,1500A的高壓SGCT器件,器件數(shù)量少,耐壓及電流裕量大,變頻電流小,器件開關損耗少,設備安全可靠。

      輸入波形好。變頻整流器采用多脈沖形式(18脈沖),總體諧波畸變THD小于5%,直接滿足IEEE519-1992及國標的諧波抑制標準。

      輸出波形好。無需增加任何選項,PWM電流型變頻器直接輸出完美的正弦波形,不存在轉矩脈動,無潛在共振問題。逆變時無dv/dt及di/dt的產生,諧波畸變THD小于5%,連接變頻器及電機之間的距離可長達15km。

      起動性能好。PowerFlex7000采用直接矢量控制技術,本方案選用無編碼器的矢量控制,轉子的位置可直接檢測,起動力矩為95%額定起動轉矩。

      使用簡單。人機接口為大屏幕液晶顯示操作員終端。變頻器的狀態(tài),輸入輸出變量,自診斷結果,故障報警等信息均可顯示在屏幕上。

      維護方便。高集成度的SGCT器件及PowerCage機架的使用提高了系統(tǒng)模塊化程度,從而保證了功率模塊的更換時間小于5分鐘。

    標準性能:

    ?6500V  SGCT-對稱門極換流晶閘管。系統(tǒng)器件數(shù)量低,設備可靠性高。
    ?專利 PowerCage整流逆變機架。輕松設備維護,快速器件更換。
    ?位于低壓盤面上的操作員終端。中/英文彩屏顯示。
    ?集成單鐵芯式直流電抗器。免除電子熔斷電路,消除無故跳閘。
    ?使用數(shù)字信號處理器(DSP) 和現(xiàn)場可組態(tài)門排列控制器(FPGA)的全數(shù)字控制
    ?無傳感器矢量控制。
    ? 8個變量的趨勢記錄緩沖器(單或多快門記錄)。
    ?對外I/O接口板上16個可組態(tài)數(shù)字輸入,16個可組態(tài)數(shù)字輸出。
    ?盤面編程。
    ?包括低壓觸發(fā)檢測的4個測試模式。
    ?自動整定方式
    ?標準正弦的馬達電流及電壓波形,適用普通電機。
    ?電子變頻過載保護。
    ?電子電機過載保護。
    ?脈寬調制(PWM)/選擇諧波抑制(SHE)調制技術

    勵磁柜  采用BULLETIN 1912B勵磁柜,

    型號:電壓:380V,電流:132A。

    標準性能:

    ?固定安裝真空接觸器
    ?三相R型電流限制熔斷絲
    ?控制電源變壓器(500VA, 次級120 VAC),帶初級和次級熔斷絲(選項-6)
    ?用于勵磁放電的兩級勵磁接觸器,帶NC輔助觸點
    ?SyncProTM勵磁及保護控制器
    ?勵磁放電電阻

    六、控制系統(tǒng)結構

      PLC采用羅克韋爾自動化/ Allen-Bradley ControlLogix控制系統(tǒng),完成設備的連續(xù)集中控制。采用單CPU處理器,處理器選用1756-L61。

      各子系統(tǒng)I/O擴展和上位通訊考慮采用符合IEC 61158的開放現(xiàn)場總線ControlNet系統(tǒng),冗余鏈路配置。ControlNet為令牌總線方式的實時控制網(wǎng),通訊速率5MBit/秒,冗余配置,其上掛接混合型控制器CPM和服務器,ControlNet的傳送方式可以保證實時數(shù)據(jù)何時傳送(確定性),并不會因網(wǎng)上節(jié)點的增減而改變 (重復性),介質為RG6同軸電纜,BNC連接器,長度可達1km,加擴展器可擴展達6km。

      ControlLogix 系統(tǒng)為多種類型的控制提供了高性能的控制平臺,在這一個平臺上,就可以實現(xiàn)順序控制、過程
    控制、傳動或運動控制的任意組合控制。因為這個平臺是模塊化的,所以就能夠有效地設計、建立和更改平臺,極大地節(jié)約了工程實施費用。通過先進的組態(tài)工具、內存結構和需要較少編程和內存的符號編程,可以大大提高工程的生產率。內存分為程序區(qū)和用戶數(shù)據(jù)區(qū),采用完全的自動內存分配機制,開發(fā)人員無需人工分配系統(tǒng)內存,支持靈活的網(wǎng)絡結構,無需任何編程或者處理器干預,即可實現(xiàn)不同網(wǎng)絡之間的通訊橋接和數(shù)據(jù)交換。

      系統(tǒng)的網(wǎng)絡結構如下圖所示:每個主排風機有一個獨立的監(jiān)控PLC以及PanelView Plus 1000作為人機界面接口。這些設備以及變頻器的PLC通過1756-CNBR模塊組成ControlNet網(wǎng)絡,這個網(wǎng)絡通過燒結主系統(tǒng)的PLC2遠程IO站與燒結主系統(tǒng)L1網(wǎng)絡連接.變頻器(VFD)PLC有一個ControlNet IO網(wǎng)絡,兩個Point IO 分別控制MB3(Motor1)、MB4(Motor2)的勵磁盤,1756-A10框架及20-COMM-C完成變頻器本體的控制及數(shù)據(jù)交換,本地框架主要是高壓盤等外圍接口狀態(tài)采集及控制。


    圖2:控制系統(tǒng)網(wǎng)絡圖


      由于ControlLogix 系統(tǒng)的開放性及靈活性,可以在燒結L1網(wǎng)絡的任意位置通過Drive Executive工具對變頻器進行組態(tài)及維護,也可以由PLC經(jīng)由ControlNet網(wǎng)絡通過20-COMM-C模塊修改變頻器控制參數(shù)。這里由于兩臺馬達動態(tài)參數(shù)有較大的差別,為了達到理想的控制效果,在起動前由PLC寫入針對該馬達的控制參數(shù)。程序如圖3所示。


    圖3:變頻器PLC向變頻器寫入?yún)?shù)梯形圖


      實際上,只要對外圍系統(tǒng)進行簡單的改造,將來本起動裝置可以起動一燒結9300KW直流無刷勵磁同步電動機,也可以起動規(guī)劃中的4000-5000KW的脫硫增壓風機,而且可以是任何形式的10KV高壓電動機。系統(tǒng)的開放性在這里得到了充分的體現(xiàn)。

    七、改造效果

      原有設備拆除,新設備在線安裝、調試全部工作在10天內完成,確保了年修節(jié)提前36小時完成,實現(xiàn)效益450萬元。

      新設備運轉平穩(wěn),靜止狀態(tài)下起動成功率100%,并網(wǎng)沖擊小,頻率差<0.1Hz、電壓差 <3%、相位差<3°。


    圖4:并網(wǎng)時電動機端電壓與電網(wǎng)電壓對比


      綜上所述,起動裝置改造性能指標完全達到設計要求,改造取得圓滿成功。

    王志坤1  薛平1 黃志剛2 王新峰3
    (1寶鋼分公司煉鐵廠  2寶鋼分公司設備部  3羅克韋爾自動化)

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