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    案例頻道

    可編程控制器及變頻器在沖壓機上的應用
    • 企業:     領域:電源     行業:電子制造    
    • 點擊數:1351     發布時間:2008-02-08 04:49:58
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        張全莊(1963-)
    男,陜西富平人,副教授,(陜西工業職業技術學院電氣工程系,陜西    咸陽   712000),主要從事自動控制理論教學和PLC與變頻器技術的應用研究。

    1     引言

        咸陽彩虹廠是1982年建廠,引進日本AIDA公司C1系列沖床是一臺關鍵生產設備,采用繼電器控制系統,已使用20多年,電氣部分嚴重老化,關鍵電氣元件如凸輪選擇行程開關、運動監測器相繼出現老化失效,而且原型號很難再購買,造成嚴重的連續沖壓的惡性故障,更嚴重的是由于設備采用人工手動操作,居高不下的故障率給人身安全帶來嚴重威脅。雖已采取一些暫時的應急措施,如更換全部關鍵凸輪開關等,但這些不能從根本上確保整個系統穩定與性能提高。經過充分考慮,同時參照AIDA二、三代沖床設備的優點,對系統進行了全面改造,經過半年運行,取得了良好的效果,故障率大為降低。

    2     系統組成

        該系統由可編程控制器、變頻器、電子凸輪器等組成,系統結構框圖如圖1所示。

        2.1   可編程序控制器

        選用日本OMRON的CPM2A-60CDR-A,它有24點輸入,16點輸出,操作按鈕、行程開關、角度反饋等共計20點。16個輸出點用來控制繼電器電磁閥和變頻器。與原設備相比,增加了上死點的近接開關、電子凸輪角度反饋等,使設備在檢測方面更加完善,自診斷功能更加全面。

        2.2   調速系統采用變頻器

        原設備采用進口日本FUJI調速電機,電機功率為11kW。隨使用條件不斷變化,其中有兩臺設備需編入自動線生產,這就要求設備運轉速度必須與自動線整體速度相匹配,即設備必須具備調速功能。筆者選擇的是日本三菱的FR-A540-11K型的變頻器,該變頻器功能強大:1)參數控制顯示方面,設有外部控制、PU(面板)操作及兩者組合操作模式等多種選擇;2)可針對各種不同的電機進行精細化的參數設置,使電機具備更有效的運行特性;此外,由于采用變頻調速,電機不可避免發出異常噪音,通過調整變頻器“PWM”頻率,控制電機噪音從金屬式的音頻改為無害的合成形音頻。

       
    在具體使用中,還增加了工頻-變頻切換電路,如圖2所示,使設備在手動生產時,仍使用工頻工作,從而延長了變頻器的壽命。在參數設置上,可從安全角度設定,接觸器切換互鎖時間等;在設備的操作面板上將電機的轉速用轉速表顯示出來,清晰直觀。

        2.3   選用帶旋轉編碼器的電子凸輪開關

        電子凸輪開關與機械式凸輪開關相比,具有無磨損、精度高,可靠性強的特點;并與更換后的機械式凸輪開關連鎖配合使用,達到真正意義上的雙保險。

        電子凸輪開關選用OMRON的H8PS-8型,配用的絕對編碼器型號為E6CP-AG5-C型,其主要性能有:額定電壓DC24V,集電極NPN輸出,并帶有運轉輸出1路,回路計算輸出1路,可方便與PLC直接相連,編碼器最高響應速度為330r/ min,它自帶編程和顯示液晶屏,可方便進行數據改寫及實時數據顯示,見表1。
     
    3    系統運行原理

        當液壓電機運轉正常,油壓正常,沖床停于上死點時,雙手按下操作按鈕,主電磁閥動作,工作“一行程”狀態,對工件沖壓一次。這時,通過高速計數器指令完成凸輪行程檢測,將結果送到PLC。沖頭完成一個周期,凸輪旋轉360°,在0°~180°屬于“點動”狀態,按下停止按鈕,會立刻停止。當超過180°時,停止按鈕操作與否,最終只能停止在上死點。當轉換開關置于“連續”狀態時,沖床可自動連續完成對工件進行沖壓,也可和另一臺沖床組成自動線加工。沖壓機動作流程圖如圖3所示。

    4    主程序設計

        根據圖3控制原理分析,即可進行設備程序的編程,I/O分配如表2,主程序如圖4所示。

    5     結束語

        可編程控制器改造設備,具有改造周期短、可靠性高的特點,本文介紹的一些設計思路及新型的控制器件,相信對同行會有很大的幫助。這批設備從2006年5月改造完成投入實際使用后,半年多的運行結果表明,該系統不僅操作方便直觀、維修調整快捷,設備控制準確,故障率大幅降低,使設備性能和功能得到很大的提升。

        當然改造后,經過反思筆者也發現系統在設計之初因考慮不周,存在需要改進的地方,如變頻器的速度與PLC沒有很好的進行數據共享,所以當設備運轉速度變化時,設備在上死點停車時有輕微的波動,如果PLC對變頻器的速度信號進行分析后,可通過PLC豐富的運算功能在這方面進行補償,使操作系統更加完善。

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