羅偉俊,鄧 廣,葉曉顏,韓必豪
主抽風(fēng)機(jī)是燒結(jié)生產(chǎn)的主要設(shè)備之一,其風(fēng)壓、風(fēng)量的變化,對(duì)燒結(jié)生產(chǎn)的影響很大,而其電耗一般又占整個(gè)生產(chǎn)線的1/3左右。因此,合理的控制主風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),對(duì)提高燒結(jié)生產(chǎn)效率以及大量降低電耗,有十分重要的意義。
1 燒結(jié)主風(fēng)機(jī)改變頻調(diào)速的重要性
我國(guó)鋼鐵企業(yè)的燒結(jié)廠都廣泛存在著生產(chǎn)原料及工況變化的情況,而為適應(yīng)生產(chǎn),目前只有改變主抽風(fēng)機(jī)的風(fēng)門開度來(lái)滿足燒結(jié)生產(chǎn)過(guò)程的需要,這在過(guò)去幾乎成了一種統(tǒng)一的模式。然而,這種方法存在著很多弊病:① 根本無(wú)法隨時(shí)動(dòng)態(tài)跟蹤工藝進(jìn)行風(fēng)量調(diào)節(jié)以滿足最佳工況要求;② 據(jù)我們考察有些燒結(jié)廠的主抽風(fēng)機(jī),一般風(fēng)門開度都在40%~60%之間,電能的損失和浪費(fèi)可想而知;③ 這些大風(fēng)機(jī)起動(dòng)困難,起動(dòng)過(guò)程故障率高,對(duì)電網(wǎng)影響大。為克服這些弊端,我們首先想到利用變頻調(diào)速技術(shù)。
根據(jù)我們廠的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),燒結(jié)生產(chǎn)過(guò)程中,對(duì)風(fēng)量的要求有一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡的過(guò)程,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)越先進(jìn)對(duì)平衡的要求就越高。因此,我們盟發(fā)了對(duì)主抽風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻調(diào)速改造的設(shè)想,利用現(xiàn)代化跟蹤手段,實(shí)現(xiàn)配料大小循環(huán),三機(jī)聯(lián)調(diào),把點(diǎn)火溫度及主燒結(jié)負(fù)壓一同送入大閉環(huán)控制。這些設(shè)想的實(shí)現(xiàn),最重要而且最困難的就是主抽風(fēng)機(jī)的調(diào)速問(wèn)題,隨著高新技術(shù)的迅猛發(fā)展,用中壓變頻器來(lái)實(shí)現(xiàn)上述連續(xù)、精確地調(diào)節(jié),條件已經(jīng)成熟了。
實(shí)現(xiàn)主風(fēng)機(jī)變頻控制,就能合理、隨時(shí)、動(dòng)態(tài)地調(diào)節(jié)風(fēng)的負(fù)壓和流量,使風(fēng)量和風(fēng)壓相對(duì)恒定,為均質(zhì)燒結(jié)生產(chǎn)提供了有利的條件。反之,沒有良好的調(diào)節(jié)方法,靠人工進(jìn)行調(diào)節(jié),根本無(wú)法合理應(yīng)用,這樣就有可能出現(xiàn)大量生料,成品率和工序能耗等指標(biāo)都難以達(dá)到良好指標(biāo)。主風(fēng)機(jī)采用變頻調(diào)速后,原來(lái)打不開的風(fēng)門打開了,原來(lái)風(fēng)門控制的風(fēng)量變成由轉(zhuǎn)速來(lái)控制,從輸出功率P與風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速關(guān)系P=kW3(K-風(fēng)機(jī)常數(shù);W-電動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn)角頻率)可知,隨時(shí)著風(fēng)門的打開,風(fēng)量減少變成了轉(zhuǎn)速的下降,所以,P成轉(zhuǎn)速立方倍下降,克服了以前調(diào)節(jié)風(fēng)門功率損耗大的問(wèn)題。另外電機(jī)起動(dòng)由原來(lái)全壓或降壓?jiǎn)?dòng),變成變頻啟動(dòng)后,起動(dòng)性能大大改善,所以,大電機(jī)啟動(dòng)困難、沖擊大、易損傷等問(wèn)題便迎刃而解了,效益體現(xiàn)在多方面。
2 燒結(jié)大風(fēng)機(jī)上變頻調(diào)速的可行性
目前,許多小功率的風(fēng)機(jī)改變頻調(diào)速,效益已得到證實(shí),但在國(guó)內(nèi),尚無(wú)燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)上變頻調(diào)速的先例,燒結(jié)風(fēng)機(jī)能否上變頻調(diào)速呢?現(xiàn)在,大型異步電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速也已屢見不鮮,而大型同步機(jī)上變頻調(diào)速在國(guó)內(nèi)還無(wú)先例,同步電機(jī)上變頻調(diào)速究竟如何?同軸主油泵在實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)調(diào)速后,如何補(bǔ)充油量?等等這些問(wèn)題,都是上變頻前要解決的問(wèn)題。
(1) 為了證實(shí)燒結(jié)風(fēng)機(jī)上變頻的可行性,我們?cè)跓Y(jié)杯試驗(yàn)中進(jìn)行了變頻調(diào)速試驗(yàn),得到了令人滿意的數(shù)據(jù)。
表1
從表1試驗(yàn)數(shù)據(jù)看,情況與主抽風(fēng)機(jī)非常類似,未裝變頻前,風(fēng)門開度從0~70°以上,風(fēng)量基本不變,風(fēng)壓從32~200變化,整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程,電流保持3.4A不變;裝變頻器后,風(fēng)門全開,600mm料層時(shí),測(cè)得風(fēng)量98~200時(shí),風(fēng)壓32~194,電流0.6~2.6A,電機(jī)轉(zhuǎn)速1106~2900轉(zhuǎn)/分,節(jié)電效果十分明顯。2001年1月6日,在ROCKWELL自動(dòng)化和廣西南寧怡得發(fā)展公司柳州分公司(柳州市怡得安豪科技發(fā)展有限公司)的協(xié)助下,我們正式將A-B中壓變頻器用在2000kW同步電機(jī)上,進(jìn)一步驗(yàn)證了燒結(jié)主風(fēng)機(jī)上變頻的實(shí)際效果,在正常生產(chǎn)情況下,風(fēng)壓下降了近4kPa,功率節(jié)約了近600kW,對(duì)生產(chǎn)工藝和節(jié)電產(chǎn)生了重要作用。
試驗(yàn)和實(shí)踐均能充分證明,燒結(jié)主風(fēng)機(jī)上變頻調(diào)速是完全可行,而且是非常成功的。
(2) 大型同步電動(dòng)機(jī)上變頻是否可行?通過(guò)我們的實(shí)踐,也得到了充分的肯定。同步機(jī)上變頻后,摒棄了原來(lái)的異步起動(dòng)的方法,由A-B中壓變頻系統(tǒng)配套,采用同步啟動(dòng)方法,隨著電機(jī)轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速的變化,自動(dòng)調(diào)節(jié)運(yùn)行參數(shù)直至達(dá)到最佳調(diào)速要求,整個(gè)過(guò)程十分平穩(wěn),甚至在電網(wǎng)上毫無(wú)沖擊的感覺。AB中壓變頻器可做到同步機(jī)定轉(zhuǎn)子電流及功率因數(shù)等各參數(shù)最佳匹配,從而使運(yùn)行效果達(dá)到最佳水平。
(3) 由于我們主抽風(fēng)機(jī)系統(tǒng)潤(rùn)滑在起動(dòng)前由副油泵負(fù)責(zé),起動(dòng)完畢后,是由同步機(jī)同軸的主油泵供油的這樣,在風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速后,主油泵可能運(yùn)行在低速狀態(tài)。所以,供油系統(tǒng)就必須考慮油量的補(bǔ)充問(wèn)題,怡得公司在完成這個(gè)工作時(shí),采用了付油泵變頻PID調(diào)節(jié)方式,用較少的投資,保證了主風(fēng)機(jī)低速時(shí),潤(rùn)滑系統(tǒng)的正常供油。這也為主風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速的實(shí)施起到了重要的保證作用。
(4) 風(fēng)機(jī)電機(jī)冷卻:由于同步電機(jī)的冷卻是自循環(huán)風(fēng)冷,當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)速下降時(shí),冷卻效果也會(huì)下降,但由于風(fēng)機(jī)的特性所至,低速時(shí)電機(jī)負(fù)載成立方倍下降,所以發(fā)熱量也大大減少,實(shí)踐證明,電機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),溫升不但不上升,反而下降了。
3 方案選擇
大功率、高電壓的變頻器在國(guó)內(nèi)使用尚不普遍,因此,要進(jìn)行這樣大的投資,必須要認(rèn)真的選擇合理的方案。高壓變頻器,目前從主電路的結(jié)構(gòu)型式可分為交-直-交和交-交兩種,交-交型變頻器由于控制方式?jīng)Q定了其輸出頻率只能達(dá)到1/3-1/2原頻率,故不能滿足我們的要求,而交-直-交型變頻器不受電源頻率的限制,頻率調(diào)節(jié)范圍寬,且元件少,利用率等能滿足我們的需要。交-直-交變頻器由于直流部分不同,又可分為電壓型和電流型,電壓型變頻器的輸出電壓為方波,當(dāng)負(fù)載出現(xiàn)短路時(shí)或在變頻器運(yùn)行時(shí)投入負(fù)載,都易出現(xiàn)過(guò)電流,動(dòng)態(tài)響應(yīng)較慢,有較大的諧波分量;電流型變頻器由于電流控制性好,可限制逆變裝置換流失敗或負(fù)載短路所起的過(guò)電流,其運(yùn)行可靠性高,當(dāng)負(fù)載為電動(dòng)機(jī)時(shí),電壓近似正弦波,還能實(shí)現(xiàn)發(fā)電和制動(dòng),把機(jī)械能變?yōu)殡娔芑仞侂娋W(wǎng),線路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,動(dòng)態(tài)響應(yīng)快。通過(guò)分析比較,我們選擇了美國(guó)A-B公司生產(chǎn)的1557型電流型中壓變頻器,它能保證電網(wǎng)電壓在5.9~6.8kV范圍變化時(shí)正常工作,電流諧波畸變率≤3%、Cosψ≥0.98、η≥97%,變頻器能與包括qut140CPU53414大型PLC接口實(shí)現(xiàn)燒結(jié)工藝閉環(huán)控制。
4 實(shí)際運(yùn)行特點(diǎn)
① A-B公司的電流型1557中壓變頻器,運(yùn)用于燒結(jié)主風(fēng)機(jī)調(diào)速系統(tǒng),調(diào)速范圍大,運(yùn)行平衡,具有良好的控制精度。
② 同步起動(dòng)電流小、沒有任何電氣與機(jī)械的沖擊。
③ 勵(lì)磁電流自動(dòng)跟蹤負(fù)載與轉(zhuǎn)速變化,系統(tǒng)運(yùn)行點(diǎn)優(yōu)化。
④ 通訊能力強(qiáng),易于上網(wǎng)控制。
⑤ 系統(tǒng)調(diào)試方便,運(yùn)行可靠,電機(jī)噪音低,發(fā)熱量降低30%以上。
⑥ 節(jié)電效果十分明顯。
5 運(yùn)行效果分析
(1) 從主風(fēng)機(jī)變頻器投入后的情況看,用變頻與接工頻運(yùn)行情況大不一樣。上變頻之前,電機(jī)轉(zhuǎn)速為1500轉(zhuǎn)/分,風(fēng)門不能開完,否則電機(jī)將過(guò)載。一般正常生產(chǎn)時(shí),風(fēng)門開度在80%~90%之間,因此相當(dāng)部分電能消耗在風(fēng)門上,2000kW電機(jī)經(jīng)常運(yùn)行在滿載狀態(tài),同時(shí)由于我們的網(wǎng)路電壓偏高(一般在6.3~6.7kV),所以,電機(jī)工作磁通接近飽和區(qū),激磁損失增加,工作電流上升。按運(yùn)行記錄計(jì)算,電機(jī)原來(lái)消耗功率1865.8kW,變頻器投入后,電機(jī)只需運(yùn)行在42Hz就能滿足生產(chǎn)要求,變頻輸出電壓為4350V,電流174A,轉(zhuǎn)速1260轉(zhuǎn)/分,功率消耗1179.9。生產(chǎn)典型參數(shù)見表2:
表2
電機(jī)在正常運(yùn)行情況下,年節(jié)電:685.9kW×24h×360天×0.904=5357263kWh(0.904為其它因素系數(shù)),電費(fèi)按0.46元/度,可節(jié)支246萬(wàn)元/年。