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    案例頻道

    中小型高爐噴煤技術(shù)自動(dòng)控制設(shè)計(jì)
    • 企業(yè):控制網(wǎng)     領(lǐng)域:人機(jī)界面     行業(yè):建筑樓宇    
    • 點(diǎn)擊數(shù):2201     發(fā)布時(shí)間:2007-07-18 22:40:27
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    紹了利用西門子S7-300系統(tǒng)及工業(yè)以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)中小型高爐噴煤的設(shè)計(jì)方法,闡述了系統(tǒng)硬件及設(shè)備設(shè)計(jì)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)方案。此項(xiàng)目已成功應(yīng)用,在高爐煉鐵、系統(tǒng)穩(wěn)定性、工作效率、可靠性及可操作性等方面,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效果;



        我國高爐噴煤技術(shù)的應(yīng)用始于二十世紀(jì)六十年代,高爐噴吹煤粉是從高爐風(fēng)口向爐內(nèi)直接噴吹磨細(xì)了的無煙煤粉或煙煤粉或二者的混合煤粉,以替代焦炭起提供熱量和還原劑的作用,從而降低焦化,降低生鐵成本;同時(shí),噴煤可調(diào)劑爐工藝熱制度及改善高爐爐缸的工作臺(tái)狀態(tài)。

    一.噴煤工藝

        我公司在珠海項(xiàng)目中,在工藝技術(shù)人員的配合下,將大型高爐工藝進(jìn)行優(yōu)化、簡化,降低投資成本;高爐噴吹煤粉工藝系統(tǒng)主要由原煤貯運(yùn)、煤粉制備、煤粉輸送、煤粉噴吹、干燥氣體制備和供氣動(dòng)力系統(tǒng)組成,工藝流程如圖1-1所示,如果是直接噴吹工藝,則無煤礦粉輸送部分。


                                
    二.系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2.1系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則

        ①系統(tǒng)硬件設(shè)備(包括系統(tǒng)軟件)和控制應(yīng)用軟件滿足高爐噴煤的各種工藝控制要求,并保證與世界控制系統(tǒng)發(fā)展趨勢相一致,能夠更新升級換代,以保證近十余年連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行;

        ②實(shí)現(xiàn)新一代電儀一體化,數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)絡(luò)及人機(jī)操作接口一體化;

        ③操作監(jiān)視集中化,主工藝線(制粉、噴吹)上的設(shè)備均采用HMI(CRT操作站)操作,使電儀系統(tǒng)人機(jī)界面統(tǒng)一化、共享化;

        ④控制應(yīng)用軟件具有可靠性、穩(wěn)定性及可操作性,并便于維護(hù)和擴(kuò)展;

        ⑤選用的產(chǎn)品操作簡易,人機(jī)界面漢化,用戶友好,系統(tǒng)軟件通用,設(shè)備成熟可靠,有業(yè)績和應(yīng)用實(shí)例。
    S7-300系統(tǒng)能滿足工程的工藝要求。設(shè)備結(jié)構(gòu)形式符合世界自動(dòng)化控制系統(tǒng)的發(fā)展,可實(shí)現(xiàn)電儀一體化操作。網(wǎng)絡(luò)采用以太網(wǎng)總線結(jié)構(gòu)。數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的開放、系統(tǒng)人機(jī)接口電儀一體化、資源共享、系統(tǒng)軟件穩(wěn)定可靠,并有利于系統(tǒng)的維護(hù)和擴(kuò)展。人機(jī)界面漢化,操作實(shí)用簡便。

        2.2系統(tǒng)硬件及設(shè)備設(shè)計(jì)

        2.2.1控制系統(tǒng)硬件及設(shè)備設(shè)計(jì)概要

        隨著自動(dòng)化技術(shù)的不斷發(fā)展和計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速進(jìn)步,今天的自動(dòng)化控制概念也發(fā)生了巨大的變化。在傳統(tǒng)的自動(dòng)化解決方案中,自動(dòng)化控制實(shí)際上是由各種獨(dú)立的、分離的技術(shù)和不同廠家的產(chǎn)品來搭配起來的,比如一個(gè)大型工廠經(jīng)常是由過程控制系統(tǒng)、可編程控制器、上位監(jiān)控計(jì)算機(jī)、SCADA系統(tǒng)和人機(jī)界面產(chǎn)品共同進(jìn)行控制。為了把所有這些產(chǎn)品組合在一起,需要采用各種類型和不同廠商的接口軟件和硬件來連接、配置和調(diào)試。

        全集成自動(dòng)化思想就是用一種系統(tǒng)完成原來由多種系統(tǒng)搭配起來才能完成的所有功能。應(yīng)用這種解決方案,可以大大簡化系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),減少了大量接口部件,應(yīng)用全集成自動(dòng)化可以克服上位機(jī)和工業(yè)控制器之間,連續(xù)控制和邏輯控制之間,集中與分散之間的界限。

        同時(shí),全集成自動(dòng)化解決方案還可以為所有的自動(dòng)化應(yīng)用提供統(tǒng)一的技術(shù)環(huán)境,這主要包括: 

         統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理 

         統(tǒng)一的通信 

         統(tǒng)一的組態(tài)和編程軟件 

        便于鏈接的通用網(wǎng)絡(luò)

        基于這種環(huán)境,各種各樣不同的技術(shù)可以在一個(gè)用戶接口下,集成在一個(gè)有全局?jǐn)?shù)據(jù)庫的總體平臺(tái)中,這樣系統(tǒng)之間的接口費(fèi)用大大降低,備品備件的品種和數(shù)量也大大減少。同時(shí)技術(shù)人員可以在一個(gè)平臺(tái)下對所有應(yīng)用進(jìn)行組態(tài)、編程和監(jiān)控,可以大大提高監(jiān)控水平,減少非計(jì)劃停車時(shí)間。也是由于應(yīng)用一個(gè)組態(tài)平臺(tái),培訓(xùn)和工程變得簡單,費(fèi)用也大大降低。

        西門子的全集成自動(dòng)化思想集中體現(xiàn)在可同時(shí)實(shí)現(xiàn)PLC 和 DCS 的解決方案。本系統(tǒng)硬件與網(wǎng)絡(luò)選用西門子全集成自動(dòng)化產(chǎn)品。

        2.2.2網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)方案

        本工程的基礎(chǔ)自動(dòng)化控制系統(tǒng)在工藝上分成3個(gè)控制子系統(tǒng):煤粉制備系統(tǒng)2套和煤粉噴吹系統(tǒng)1套。3個(gè)系統(tǒng)之間的通訊用西門子的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)(工業(yè)以太網(wǎng))實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)的各類電源采用在UPS電源基礎(chǔ)上的集中供配制,實(shí)用并便于維護(hù)管理。系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)層分兩級: 1、標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)服務(wù)器控制方式,方便地實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操作和網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展;2、現(xiàn)場總線實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場與系統(tǒng)的統(tǒng)一。

        PLC(I/O)接口:

        ——PLC的輸入采用光隔離模塊,輸出采用繼電器模塊。

        ——用PLC驅(qū)動(dòng)信號的直流電源驅(qū)動(dòng)儀用(I/O)信號和RTD信號,將PLC與儀表直接相連,完成儀表信號直接進(jìn)PLC。其中:模擬量(I/0)信號為4-20mA、RTD直接用PLC的溫度檢測進(jìn)機(jī)。

        2.2.3煤粉制備系統(tǒng)硬件及設(shè)備設(shè)計(jì)

        煤粉制備系統(tǒng)配有兩套機(jī)組,分為A系列和B系列,為3座高爐煤粉噴吹制備煤粉。

        煤粉制備系統(tǒng)主要工藝過程如下:原煤倉煤塊經(jīng)過其出口插板閥進(jìn)入電子稱重式給煤機(jī),根據(jù)設(shè)定的制粉量,向磨煤機(jī)供煤。原煤被磨輥碾磨的同時(shí),被吸入磨煤機(jī)的干燥氣干燥。升溫爐送出的干燥氣出口溫度220~300℃,把較細(xì)的煤粉帶入位于磨煤機(jī)上部的分離器。分離器把不合格的煤紛返回到磨盤上再次碾磨,細(xì)度合格的煤粉隨干燥氣經(jīng)輸送管進(jìn)入布袋收塵器被收集,再經(jīng)鎖氣器進(jìn)入煤粉倉。
    煤粉制備系統(tǒng)主要工藝裝置和設(shè)備如下:

        原煤倉:A系列、B系列各一個(gè)。

        給煤機(jī):A系列、B系列各一臺(tái),每臺(tái)配有電子稱、給料皮帶速度變頻器和閘板閥。

        磨煤機(jī):A系列、B系列各配有一臺(tái)型中速輥式磨煤機(jī)。

        熱風(fēng)爐煙氣引風(fēng)機(jī):A系列、B系列各一臺(tái)。

        煙氣升溫爐:A系列、B系列各配有一臺(tái)煙氣升溫爐。

        增壓風(fēng)機(jī):A系列、B系列各一臺(tái)。

        袋式收粉器:A系列、B系列各一套。

        主排風(fēng)機(jī):A系列、B系列各一臺(tái)。

        煤粉倉。

        上述設(shè)備和各控制點(diǎn)由二臺(tái)PLC采集與控制。

        2.2.4 煤粉噴吹系統(tǒng)硬件及設(shè)備設(shè)計(jì)

        煤粉噴吹系統(tǒng)主要工藝過程如下:在一個(gè)塔式結(jié)構(gòu)的噴煤車間內(nèi)裝有三套噴吹系統(tǒng),分別向3座高爐噴吹煤粉。噴吹系統(tǒng)包括了一個(gè)煤粉倉和每個(gè)噴吹系統(tǒng)的兩個(gè)噴吹罐。煤粉制備車間制成的煤粉經(jīng)布袋收粉器后,經(jīng)鎖氣器進(jìn)入煤粉倉。從煤粉倉(PCSB)送出的煤粉交替地加入各個(gè)噴吹罐,然后通過噴吹罐主管和分配器用氣力將煤粉送進(jìn)高爐風(fēng)口。

        噴吹罐自動(dòng)進(jìn)行加料和充壓等,輪流連續(xù)不斷地向高爐噴吹煤粉。噴吹罐的輪換程序是從噴吹罐1H1到噴吹罐1H2,然后再返回到1H1。當(dāng)一個(gè)噴吹罐到達(dá)低位重量值時(shí),控制系統(tǒng)將自動(dòng)啟動(dòng)另一個(gè)噴吹罐。被啟動(dòng)的噴吹罐必須在正在噴吹的罐到達(dá)最小重量設(shè)定值之前已經(jīng)裝好煤粉,充好壓,處在等待噴吹狀態(tài)。最小重量設(shè)定值信號同時(shí)也在線設(shè)定在下一個(gè)罐上,以便能達(dá)到平穩(wěn)地轉(zhuǎn)換。

        每個(gè)噴吹罐底部到流化錐體能幫助煤流穩(wěn)定地沿著主管到分給各風(fēng)口的分配器。
       
        煤粉噴吹系統(tǒng)主要工藝裝置和設(shè)備如下

        噴吹罐裝煤閥門控制

        噴吹罐放散閥控制

        充壓控制

        流化調(diào)節(jié)控制

        二次風(fēng)調(diào)節(jié)控制

        管道防堵集中控制

        上述控制點(diǎn)由三臺(tái)PLC采集與控制。

        2.3系統(tǒng)與應(yīng)用軟件設(shè)計(jì)

        (1) 硬件及操作系統(tǒng)要求
       
        SIEMENS PLC相關(guān)設(shè)備(如上配置,CPU全部采用SIEMENS 315-2DP);
       
        工控機(jī)(研華P4/256M DDR/40G/19”純屏顯示器) 
       
        操作系統(tǒng)WINDOWS 2000

        (2)開發(fā)工具
         
        SIEMENS STEP 7 V5.2;WINCC 5.1;SIMATIC NET V6.1

        (3)應(yīng)用軟件

        按工程中工藝要求編制相應(yīng)的控制軟件, 主要實(shí)現(xiàn)以下功能:

        a. 制粉電氣控制系統(tǒng)

        設(shè)備連鎖控制

        給煤磨煤控制

        升溫爐燃燒控制

        升溫爐送風(fēng)控制

        熱煙氣引風(fēng)控制

        收粉控制

        磨煤機(jī)入口負(fù)壓控制

        磨煤機(jī)出口溫度控制

        工藝參數(shù)測量監(jiān)視

        操作數(shù)據(jù)設(shè)定

        數(shù)據(jù)整理及傳送

        設(shè)備狀態(tài)監(jiān)視。

        b. 噴吹電氣控制系統(tǒng)

        噴吹罐自動(dòng)加料控制

        噴吹罐自動(dòng)換罐控制

        噴吹罐自動(dòng)放散控制

        噴吹罐加壓控制

        氮?dú)鉁囟群蛪毫刂?BR>? 
        工藝參數(shù)測量測量監(jiān)視

        設(shè)備安全連鎖控制

        數(shù)據(jù)整理及傳送

        設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控

        生產(chǎn)報(bào)表。

    三.結(jié)束語

        在珠海粵裕豐項(xiàng)目中采用西門子CPU315-2DP的五臺(tái)PLC及西門子交換機(jī)、網(wǎng)卡等采用PROFIBUS協(xié)議進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)通信,使用光纖傳輸技術(shù),提高抗電磁干擾能力和滿足高速、遠(yuǎn)距離傳輸數(shù)據(jù);截止目前為止該項(xiàng)目系統(tǒng)穩(wěn)定性、工作效率、可靠性及可操作性等方面,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效果.

    [參考文獻(xiàn)]
    [1]由文泉  《實(shí)用高爐煉鐵技術(shù)》  冶金工業(yè)出版社  2002.06出版.
    [2]SIMATIC S7 STEP7 V5.0使用入門
    [3]WinCC 系統(tǒng)描述 (V5.0)
    [4]WinCC V6 手冊 (中文);
    [5]SIMATIC NET V6.1手冊
    [6]S7-300硬件安裝

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