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    厚板切頭剪頭尾跟蹤的改進
    • 企業:控制網     領域:電源     行業:電梯    
    • 點擊數:1966     發布時間:2007-03-18 10:35:47
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    隨著工業控制系統的不斷發展,可編程控制器在寶鋼厚板廠切頭剪系統中得到了全新的應用。文章介紹了通過改造檢測元件和控制程序更好的實現鋼板頭尾跟蹤的措施。 With the development of industry control system, Programmable Logic Controller (PLC) is widely used in the special equipment of Baosteel Heavy Plate Mill (HPM). This paper mainly presents how to improve head-tail tracking of plate by changing the detection component and modifying the control software.



        苗建新:寶鋼分公司厚板廠

        1 前言
       
        寶鋼5m寬厚板軋機工程于2005年2月份投產,是寶鋼分公司調整產品結構,滿足國內市場對大口徑輸油氣管線、高強度船板、高強度建筑結構板、壓力容器板等需求的重大舉措。作為我國第一套特寬幅現代化厚板軋機,它將帶動我國厚板生產技術的發展,對提升我國厚板產品檔次,增強我國的綜合國力,將發揮積極作用。

        2 切頭剪概況

        切頭剪是剪切線的第一道工序,直接對產品成品負責,也是決定厚板廠產量的決定因素,因此切頭剪的生產效率直接關系到我們廠產量的提高,但存在的主要問題包括:鋼板頭部板形不好,導致光柵無法精確定位,剪切出來的頭部廢料時常超長,經常卡在廢料系統內,嚴重影響了生產的順利進行。

        3 剪切工藝

        鋼板經過之前的軋制、矯直和冷卻之后,進入切頭分段剪之前,首先根據在線UST入口處設置的板形檢測儀(PSG)的檢測結果,確定鋼板的剪切方式,PSG同時決定了每塊鋼板能否按計劃剪切。
    若切頭長度大于設備允許的最大廢料剪切長度時,則需要兩次或更多次的剪切,這種情況下在寬度方向上要盡可能避免分切,如圖1所示。

        鋼板經過切頭剪后,切除頭部的“舌形”部分,并視板形情況進行分段處理,當鋼板出現“鐮刀彎”時可用此剪機在適當位置進行分段,以減少鋼板的切邊量。為后續的邊部剪切做好準備,如圖2所示。



      圖2 剪切模型

        L:整個鋼板長度,不論什么形狀;D:頭部切邊量

        那么如果0

        使用激光掃描器而不用光柵檢查,就是考慮到軋制出的板形因素,光柵是只能對一點的檢測,而激光掃描器是對一個面的掃描,可以可靠的檢測到鋼板頭部,而不論鋼板的形狀如何。

        4  改進措施

        為了提高切頭剪的定位精確度,就要盡量控制鋼板位置到達設定位置的準確性,如果實際頭部位置遠大于設定位置,那么過大的廢料可能卡在廢料系統內,這是不希望發生的。

        從定位來講,控制系統以切頭剪下剪刃刃口為零點,入口是負值,出口是正值,把第一個激光掃描器安裝在-6940mm處(1#),第二個安裝在+190mm處(2#)。考慮到實際情況,決定采用以下改進方式:

        當D小于190mm時,使用1#定位,當D大于190mm時,使用2#定位。他的好處在于:小于190mm時利用1#定位,定位速度快,尺寸小,即使誤差大些,也不會大到卡住的程度;而使用第二個缺點是時間較長,優點是定位精度更高,為了防止鋼板頭部出現較大的偏差,所以采用了這種選擇方式,這兩種控制方式都可靠的保證了頭部廢料小于卡鋼的尺寸。頭部尺寸有2級模型計算得出。



      圖3 定位速度的改進

        如圖3所示,如果選擇了頭部剪切命令,即“選擇開關”信號為“1”,那么鋼板的運動按照“頭部速度”進行,值為0.06m/s,而“正常速度”是2.0m/s,目的是保證調整位置的精確性。

        位置的計算是通過輥道的脈沖發生器獲得,位置越遠,誤差越大。第一個激光掃描器具體剪切位置有6米多,誤差比第二個大,本體上的精度至少提高了20毫米。圖4就是利用本體激光掃描器進行同步調節后的程序控制圖。不同的檢測元件執行不同的同步位置操作。



     圖4 同步調節

        兩個激光掃描器之間的切換控制選擇如圖5所示,通過切換邏輯信號,可以選擇1#或2#脈沖發生器繼續位置計算,但同時只能有一個發揮作用。



        圖5 切換控制

        5  結語

        改變了定位控制的方式后,定位的精度有了明顯的提高,且不需要對設備進行大的改造,主要是通過控制功能的優化就較好了實現了定位的精確性。

        實施后,由于定位精度的提高,切頭剪卡鋼的現象大大減少,有原來的平均5次/月減少到1.5次/月,大大減少了停機時間,對提高整條線的產量起到了一定的作用。

       
    其他作者:劉飛(1984-),男,江西樂安人,助理工程師,學士,主要研究方向為機電一體化;方英(1982-),男,上海人,主要研究方向為工業自動化。

        參考文獻

        [1] Harald Kleines, Janos Sarkadi, Frank Suxdorf, and Klaus Zwoll,

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