一、引言
在氰化工藝最后的浮選階段也是實(shí)現(xiàn)銅,鉛等其他元素的提取的階段,這個(gè)階段始終需要加入濃硫酸進(jìn)行反應(yīng),而且此過程中PH值對(duì)反應(yīng)的程度有著重要的影響,由于pH值的波動(dòng),容易造成生產(chǎn)過程波動(dòng),質(zhì)量不穩(wěn)定,產(chǎn)量降低,原材料浪費(fèi),裝置腐蝕,操作困難和環(huán)境污染等狀況。在實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制之前,一直是由現(xiàn)場(chǎng)工人實(shí)時(shí)檢測(cè),然后手動(dòng)調(diào)節(jié)閥門來控制加酸的,這樣不僅浪費(fèi)人力,而且準(zhǔn)確度達(dá)不到要求。
二、控制過程設(shè)計(jì)
1、工藝分析
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)觀察分析發(fā)現(xiàn):
(1)該控制對(duì)象為PH值控制。PH值控制實(shí)質(zhì)是三段非線形控制,酸性區(qū)和堿性區(qū)各有一個(gè)非敏感段,調(diào)節(jié)特性十分遲鈍;而中性區(qū)是敏感段,調(diào)節(jié)特性十分靈敏。同時(shí),隨著過程處理量的改變,以不同的輸出達(dá)到的穩(wěn)態(tài)又表現(xiàn)為不同的時(shí)間常數(shù)和控制增量,是一個(gè)時(shí)變系統(tǒng)。因此成為傳統(tǒng)控制中的難題。
(2)該控制對(duì)象存在明顯的滯后。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試發(fā)現(xiàn),綜合池加酸后,15~18秒后,過程出現(xiàn)反映,有明顯的滯后特征。有大滯后存在的控制系統(tǒng)中一般通過減小比例作用和積分作用來實(shí)現(xiàn)。但由于PID調(diào)節(jié)器的先天不足,當(dāng)t/T比大于2時(shí),PID調(diào)節(jié)器就無能為力了。
2、提出控制方案
由PH+大滯后的特性疊加在該系統(tǒng)上,使控制算法相互矛盾,使問題的解決更加困難,簡(jiǎn)單的采用傳統(tǒng)的控制手段是無法解決問題。為保證調(diào)節(jié)效果,方案使用了無模型自適應(yīng)(MFA)控制技術(shù)。
3、MFA控制器工作原理
MFA與其它負(fù)反饋控制器(自適應(yīng)或非自適應(yīng))一樣,是根據(jù)設(shè)定值和過程變量之間的偏差決定如何最好地控制過程。但與傳統(tǒng)的過程控制器不同的是,MFA通過前N個(gè)采樣值來分析偏差的整個(gè)趨勢(shì)。這就使控制器可以觀察到過程的動(dòng)態(tài)特性。
然而,MFA并不試圖通過這種觀察來創(chuàng)建過程的固定模型,而是利用如圖1所示的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),根據(jù)偏差的歷史數(shù)據(jù)直接計(jì)算出下一步控制作用。
圖(1)
這個(gè)神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)在過程控制應(yīng)用中的關(guān)鍵部分:首先是存儲(chǔ)測(cè)量到的偏差之歷史數(shù)據(jù),這可以通過網(wǎng)絡(luò)輸入端的延時(shí)模塊實(shí)現(xiàn)。最新的測(cè)量偏差進(jìn)入模塊頂端,先前的每一個(gè)測(cè)量偏差被依次向下推入歷史文件。 接著,網(wǎng)絡(luò)將每一個(gè)歷史測(cè)量偏差乘以加權(quán)因子,經(jīng)過迭加和濾波產(chǎn)生輸出o(t)。最后,將o(t)與當(dāng)前的測(cè)量偏差e(t)相加,再乘以用戶設(shè)定的增益Kc得到實(shí)際的控制作用v(t)。
MFA技術(shù)的關(guān)鍵可以歸納為:⑴所有過程的信息都已包含在輸入輸出的信號(hào)中,只是以往采用傳統(tǒng)的控制方法缺乏有效提取這些信息并加以利用的手段;⑵通過無事先訓(xùn)練的快速?gòu)?qiáng)制學(xué)習(xí)等方式,使MFA控制器能夠準(zhǔn)確把握過程對(duì)象當(dāng)前的特征,產(chǎn)生更合理的對(duì)策,從而獲得理想的調(diào)節(jié)控制結(jié)果。
三、具體實(shí)現(xiàn)
1、控制目標(biāo)
(1)將選鉛加藥槽PH值控制在7.5~8.5 之間,選銅加藥槽PH值控制在5~6.5 之間,從而穩(wěn)定生產(chǎn)。
(2)減少控制系統(tǒng)的超調(diào)量,減少中和酸的注入量,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
(3)增強(qiáng)系統(tǒng)的抗干擾能力,使系統(tǒng)即使在大的干擾出現(xiàn)的時(shí)候,仍然能夠保持穩(wěn)定,且能夠快速收斂;
2、控制邏輯
如圖2
圖(2)
3、具體實(shí)現(xiàn)
(1)控制器選擇CyboCon CE。該控制器是美國(guó)博軟公司將無模型自適應(yīng)(MFA)控制技術(shù)與Microsoft Windows CE 實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)結(jié)合起來,嵌入GE Fanuc公司的FC2000工業(yè)平臺(tái),是一種即插即用式,功能強(qiáng)大的一體化先進(jìn)控制器。可以通過其自帶的I/O通道直接與一次儀表連接;觸摸屏完成控制組態(tài)和調(diào)節(jié)趨勢(shì)顯示;內(nèi)置的控制邏輯算法實(shí)現(xiàn)連續(xù)、間歇控制邏輯的組態(tài),
(2)考慮到藥槽中腐蝕性較強(qiáng)且油污較多,經(jīng)常污染PH計(jì)探頭,造成PH值偏離實(shí)際值,無法滿足控制需要。所以采用了MPD53智能型PH/氧化還原監(jiān)控儀,經(jīng)過安裝、調(diào)試、使用發(fā)現(xiàn),具高抗擾能力。可匹配PH玻璃電極,銻電極和氧化還原電極。具有探頭自動(dòng)清洗控制功能,清洗期間自動(dòng)鎖定電流輸出,從而保持正常工作,很好的滿足了控制要求。
(3)為實(shí)現(xiàn)連續(xù)控制,在P4泵上安裝了變頻器。該變頻器接受MFA控制器的輸出信號(hào)。對(duì)控制對(duì)象實(shí)現(xiàn)連續(xù)控制。
(4)考慮到工作過程中加藥流量有可能有較大的變化,而變頻調(diào)速技術(shù)有其應(yīng)用的限制,即當(dāng)輸出頻率低于工頻的20%時(shí),電機(jī)較易發(fā)熱,這就意味著最大與最小處理能力的比值不能超過5。但現(xiàn)場(chǎng)工況的考察結(jié)果表明,這樣的處并限制其不在工頻的20%以下工作,必要時(shí)可關(guān)閉該泵;選擇了雙泵工作方案,即P3泵作為P4泵的補(bǔ)充,P4泵做常穩(wěn)態(tài)的連續(xù)調(diào)節(jié),在P4泵的能力不夠時(shí)開啟P3。
主要控制邏輯是:在設(shè)定值的上下各設(shè)一個(gè)帶,形成PH值的上下限,上限與變頻器輸出頻率構(gòu)成邏輯控制P3泵的啟停,下限與變頻器的輸出頻率過程邏輯控制P4泵的啟停,中間作為連續(xù)調(diào)節(jié)區(qū)。并可由CyboCon CE輸出DO信號(hào)作為監(jiān)控信號(hào),接至指示燈,反映CyboCon CE的運(yùn)行狀態(tài)。指示燈閃爍,表示MFA正常;指示燈停止閃爍,表示MFA異常。
四、結(jié)束語
系統(tǒng)現(xiàn)在已經(jīng)成功運(yùn)行且狀況良好,從而證明在解決pH值的控制問題上,MFA控制技術(shù)是一種有效的實(shí)用手段,該控制系統(tǒng)魯棒性強(qiáng),超調(diào)量小,對(duì)生產(chǎn)的平穩(wěn)運(yùn)行起到了重要的作用。調(diào)試過程不影響正常生產(chǎn),同時(shí)具有簡(jiǎn)單易用和通用性。同時(shí)也證明了無模型自適應(yīng)控制在PH+大滯后的系統(tǒng)中強(qiáng)大的控制能力。
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