• 
    <ul id="auswy"><sup id="auswy"></sup></ul>
  • <ul id="auswy"></ul>
    ABB
    關注中國自動化產業發展的先行者!
    CAIAC 2025
    2025工業安全大會
    OICT公益講堂
    當前位置:首頁 >> 案例 >> 案例首頁

    案例頻道

    國產DCS系統在洗衣粉生產控制中的應用
    • 企業:控制網     行業:輸配電    
    • 點擊數:1934     發布時間:2006-07-23 14:04:35
    • 分享到:
    針對目前國內大部分洗衣粉生產控制系統均采用PC-based或PLC控制系統的現狀,本文從提高系統開放性、可擴充性和穩定性的角度出發,結合國產DCS控制系統技術日臻成熟而其投資成本相對較低的實際情況,提出采用國產DCS控制系統進行洗衣粉生產控制系統的改造,此改造在我公司完成后,運行效果良好,值得推廣。

    1.
              
    前言

          目前,國內大部分洗衣粉生產控制系統均采用PC-based控制或PLC控制,而PC-based控制系統常由工業PC+I/O+自編軟件或組態軟件來實現參數采集和控制,這種系統可靠性不高,開發難度大,對編程人員的要求高,可維護性差;PLC控制系統同樣存在技術更新慢、系統開放程度低、價格較高等諸多問題。

    隨著目前洗滌行業競爭的日趨激烈,各洗衣粉生產企業為提高各自產品的市場競爭力,須不斷采用新工藝、新原料以節約生產成本或不斷推出新產品以吸引廣大消費者眼球。這就要求洗衣粉生產控制系統必須具有良好的開放性、可擴充性和穩定性。因此,以系統開放性好而著稱的DCS控制系統取代PC-basedPLC等控制系統在洗滌行業中的應用必將是趨勢所在。經過全面的市場考察和分析,我們選擇了浙江浙大中自集成控制股份有限公司的SunyTDCS9200控制系統。

    2.           系統組成

     




        系統由一臺工程站、兩臺操作員站以及現場控制站組成。其中,現場控制站由互為冗余的兩塊控制模板組成。設計人員可以通過工程師站完成系統軟件組態、參數設置等操作。操作員站則監控現場控制過程的實時數據和系統診斷信息,實現對生產過程的直接干預?,F場控制站是SunyTDCS9200控制系統的核心,IO模塊實現對現場數據的采集和輸出,IO模板則進行數據調理,控制模板則進行根據現場數據和用戶指令進行控制運算,并輸出相應的控制指令到IO模板,經IO模板調理后通過IO模塊輸出標準信號到控制執行結構。在本控制方案中我們利用了SunyTDCS9200集散控制系統所實現的控制冗余、網絡冗余、電源冗余等技術,提高了系統可靠性。

    3.           系統功能

    洗衣粉生產工藝過程主要包括原料輸送、前配料、料漿制備、噴霧干燥和后配料等工序。系統在各工序控制過程中的主要功能:

    • 原料輸送聯鎖:
      原料輸送采用與高位槽液位連鎖,即高位槽液位低時,開供料泵;而高位槽液位高時,則停供料泵。
    • 固體稱量
      固體部分稱量包括沸石、五鈉、芒硝、純堿、小料等幾種物料。其中, 沸石與芒硝共用一個稱量斗,五鈉與純堿共用一個稱量斗, 小料用一個稱量斗,供料采用雙速電機(即快、慢供電機)實現。傳統的稱量控制方式采用稱量控制儀(如武漢工控公司的XK3100)實現,而在本系統中,稱量控制是在控制站內完成的。
      稱量控制原理如下:
      若檢測重量小于慢供值,則快供電機啟動,慢供電機停止;若檢測重量大于慢供值而小于補償值,則慢供電機啟動,快供電機停止; 若檢測重量大于補償值,則慢供電機停止,快供電機停止。
    • 液體稱量
      液體部分稱量包括液堿、泡花堿、水、磺酸、非離子ARH001等六種物料。其中, 液堿、泡花堿和水共用一個稱量斗, 磺酸用一個稱量斗, 非離子A與非離子B共用一個稱量斗,供料采用快、慢加料氣動球閥實現。傳統的稱量控制方式采用稱量控制儀(如武漢工控公司的XK3100)實現,而在本系統中,稱量控制是在控制站內完成的。
      稱量控制原理如下:
      若檢測重量小于慢供值,則快加料球閥開,慢加料球閥關;若檢測重量大于慢供值而小于補償值,則慢加料球閥開,快加料球閥關;若檢測重量大于補償值,則兩球閥都關閉。
    • 料漿制備
      配料鍋分為A鍋及B鍋兩個,可進行單鍋或雙鍋交替配料,制備完成的料漿經過老化鍋和過濾器后送至高壓泵,然后噴入塔內干燥。在制備過程中,若發生斷料或堵料等異常狀況,則系統報警。
    • 噴霧干燥
      包括尾氣溫度控制、進塔料漿壓力控制、燃料油壓力控制等PID控制回路,所有PID控制參數均有相應的操作面板,可對有關參數進行修改。
    • 安全聯鎖:在系統中,考慮了對關鍵工藝過程實現安全聯鎖。例如,后配料系統中,有如下聯鎖控制: 混合器->運輸帶->皮帶秤及計量泵。

    4.           系統控制方案

    SunyTDCS9200集散控制系統對控制過程的組態方式主要有順控組態SFCFBD功能塊組態兩大類。該系統的前配料工序主要采取順控組態的方式,而其余工段的控制則主要由FBD組態完成。本文主要對前配料的順控組態進行介紹,其控制流程如下:


     

     


     

    在此順控圖中有兩個內建命令,分別是配料啟動和卸料確認鍵,用于配料系統的啟動和一鍋配料完成后的卸料操作。在整個配料控制中,以“當前投料批次”為主線,進行不同原料的添加和投料。因此,在人機界面中建一狀態變量跟蹤“當前投料批次”的狀態,這樣順控每執行一步時,即可在界面上觀察到系統的運行情況,為手動操作提供參考。

    5.           系統接地

            SunyTDCS9200集散控制系統要求有兩個接地,即儀表地和AC安全地。其中儀表地是 SunyTDCS9200系統的信號基礎,AC安全地主要是防止電氣線路故障而危害到人身安全。兩接地間距要求大于5。

     

    6.           結束語

    用國產DCS系統實現對洗衣粉生產的自動控制,既提高了系統的開放性、增強了系統運行的穩定性,又可節約大量的項目投資成本。同時也為國產DCS控制系統在洗滌行業的推廣奠定了基礎。該系統已在我公司運行一年半左右時間,實踐證明該系統穩定可靠,操作方便。

     

     

    參考文獻:

    1.     《合成洗滌劑生產工藝》,中國輕工業出版社

    2.       SunyTDCS9200集散控制系統使用手冊》、SunyTDCS9200系統用戶軟件手冊》,浙江浙大   中自集成控制股份有限公司

     

    熱點新聞

    推薦產品

    x
    • 在線反饋
    1.我有以下需求:



    2.詳細的需求:
    姓名:
    單位:
    電話:
    郵件: