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    燃氣發(fā)電機組控制系統(tǒng)技術改造實例
    • 企業(yè):控制網(wǎng)     領域:電源     行業(yè):安防    
    • 點擊數(shù):1660     發(fā)布時間:2005-07-26 09:14:04
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    介紹了一起燃氣發(fā)電機組因斷路器拒動而燒損控制系統(tǒng)的事故,對事故過程中機組的運行工況進行了分析,提出了可行的改造方案,完善了該系統(tǒng)的電氣控制功能。



    1  概況

        寺河瓦斯電站QDR20型燃氣發(fā)電機組是利用WJ6G1型燃氣輪機配套TF143/71-6型同步發(fā)電機進行工作的。
        燃氣發(fā)電機組的燃機控制系統(tǒng)是利用微機控制器實現(xiàn)核心控制,各種實時I/O參數(shù)全部輸入控制器,經(jīng)過運算處理后,對機組進行運行控制,控制原理如圖1所示。



    圖1  發(fā)電機組控制原理圖



        斷路器控制電源采用了直流24V,勵磁系統(tǒng)的控制邏輯由于強化突出了控制器的功能,滅磁開關與發(fā)電機出口斷路器之間未建立可靠的邏輯關系。

    2  事故現(xiàn)象

        2002年5月26日,1號燃氣發(fā)電機組在并網(wǎng)運行時,
    由于控制器接收到“緊急停車”信號,控制系統(tǒng)在執(zhí)行“緊急停車”的操作過程中,將同時發(fā)出下面的操作指令:

        ①  關閉燃料調(diào)節(jié)閥;
        ②  關閉工作供氣電磁閥和防火電磁閥;
        ③  跳發(fā)電機出口斷路器;
        ④  跳發(fā)電機勵磁回路的滅磁開關。


    以上的四條指令發(fā)出后,在控制臺觀察到了以下的現(xiàn)象:

        ①  光字牌“防火電磁閥”熄滅;
        ②  勵磁機勵磁電流迅速減小至0;
        ③  發(fā)電機勵磁電流迅速減小至0;
        ④  燃氣輪機排氣溫度迅速下降至200℃(正常運行時為400℃左右)以下;
        ⑤  燃氣輪機轉(zhuǎn)速下降至某一值(約為額定值的95%)繼續(xù)旋轉(zhuǎn);
        ⑥  (發(fā)電機出口斷路器)合閘指示燈亮(未熄滅);
        ⑦  發(fā)電機出口電壓有所下降。

        出現(xiàn)了以上現(xiàn)象后,運行人員迅速到高壓配電室手動斷開發(fā)電機出口斷路器,發(fā)電機組才停下來,但此時在控制室已聞到了焦糊味。

    3  系統(tǒng)事故技術分析

        機組停機后,對機組的一二次系統(tǒng)進行了全面的檢查,發(fā)現(xiàn)勵磁柜和控制臺后的部分電纜已嚴重燒熔,粘在一起,勵磁柜內(nèi)的滅磁電阻燒斷,在勵磁柜下面發(fā)現(xiàn)了一些滅磁電阻熔渣。經(jīng)進一步檢查,發(fā)現(xiàn)微機控制器和PLC內(nèi)部損毀。根據(jù)機組的上述事故信息,對機組事故情況下的運行工況作如下分析:

        (1)  控制器發(fā)出“緊急停車”命令后,防火電磁閥、工作供氣電磁閥、燃料調(diào)節(jié)閥和滅磁開關都依控制指令正確動作。“防火電磁閥開”光字牌熄滅說明防火電磁閥已關閉。燃氣輪機排氣溫度迅速下降至200℃以下說明燃氣輪機已無燃料供應熄火。發(fā)電機勵磁電流和勵磁機勵磁電流迅速下降至0說明滅磁開關已斷開,勵磁消失。
        (2)  合閘指示燈亮(未熄滅)說明發(fā)電機出口斷路器未依控制指令分閘。在燃氣輪機熄火和勵磁消失的情況下,發(fā)電機還未與系統(tǒng)解列,此時發(fā)電機必由同步發(fā)電狀態(tài)變?yōu)楫惒诫妱訖C狀態(tài)。這與控制臺上的發(fā)電機電壓有所下降和燃氣輪機轉(zhuǎn)速下降至額定值的95%繼續(xù)旋轉(zhuǎn)的現(xiàn)象相吻合。
        (3)  發(fā)電機能帶著燃氣輪機做異步電動機運行,是由于其轉(zhuǎn)子線圈和滅磁電阻構成了回路,該閉合回路在定子線圈產(chǎn)生的空間旋轉(zhuǎn)磁場中感應出感應電流,該感應電流與定子線圈的旋轉(zhuǎn)磁場作用產(chǎn)生電磁轉(zhuǎn)矩,拖動轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)。
        (4)  同步發(fā)電機變?yōu)楫惒诫妱訖C運行后,對機組造成的危害:同步發(fā)電機進入異步電動機運行狀態(tài)后,發(fā)電機的轉(zhuǎn)差率達3%~5%時,才能達到穩(wěn)定異步運行的平衡點,由于轉(zhuǎn)子阻尼繞組的容量較小,在這樣的轉(zhuǎn)差率下運行阻尼繞組將有過流發(fā)熱而燒毀的危險。更為嚴重的是,額定值為1.6Ω、54A的滅磁電阻和發(fā)電機轉(zhuǎn)子線圈組成的閉合回路中在發(fā)電機做異步運行時將流過上百安的電流,這樣大的電流必將在滅磁電阻中產(chǎn)生很大的熱量使滅磁電阻熔斷,濺落的溶渣掉在長時過流已發(fā)燙變軟的二次電纜上,使二次電纜燒熔粘在一起,造成部分電纜短路,220V的交流電壓借助短路的二次電纜串入直流24V的燃機控制系統(tǒng),燒損控制器和PLC。這時如果還不能及時將發(fā)電機與系統(tǒng)解列,將使設備事故升級為系統(tǒng)事故。

    4  事故原因

        在對1號發(fā)電機柜進行檢查的過程中,發(fā)現(xiàn)斷路器分閘控制回路有兩處接線端子松動。該電站1號發(fā)電機柜斷路器的操作機構采用CD17B-Ⅱ型電磁操作機構。
        控制和分閘電源為直流24V,分閘線圈電阻1.3±0.1Ω,分閘電流18.5A,按照說明書及相關規(guī)程規(guī)定,操作電壓在65%~120%額定操作電壓范圍內(nèi),即通過分閘線圈的電流不小于12A時,操作機構應可靠動作,使斷路器分閘。
        通過試驗,把控制回路的接線端子擰松2~3扣,斷路器分閘線圈的端電壓最大可下降為18V,即通過線圈的電流為13.8A,在控制回路有兩處接線松動時,操作電壓可能下降更多,機構稍有卡澀,將不能可靠動作,這就是事故發(fā)生的根本原因。

    5  控制系統(tǒng)改造方案

        (1)  將斷路器控制和分閘電源由直流24V改為直流220V,相應地更換分閘線圈和部分繼電器。查閱使用說明書可知,分閘線圈電阻為146Ω,分閘電流只有1.5A。這樣在分閘回路中即使有較大的電阻,分閘線圈的端電壓也不會下降太多,影響到斷路器的正確動作。
        (2)  改進勵磁回路的控制邏輯,在滅磁開關控制回路中,串入發(fā)電機出口斷路器的輔助接點,確保斷路器分閘的同時方能跳滅磁開關;增加滅磁開關與斷路器的連鎖關系,使滅磁開關分閘的同時連跳斷路器,避免了異步運行狀態(tài)的發(fā)生。
        (3)  增加發(fā)電機出口斷路器簡易失靈保護,如圖2所示,失靈保護可以使發(fā)電機意外出現(xiàn)異步運行狀態(tài)時,保證其從系統(tǒng)中隔離出來,縮小了事故范圍和危害。



    圖2  簡易失靈保護原理圖

        圖2中,GL―發(fā)電機開關柜隔離刀閘輔助接點;DL―發(fā)電機出口斷路器常開輔助接點;KM―滅磁開關常閉輔助接點;SJ―時間繼電器;ZJ―中間繼電器;TQ1―母聯(lián)開關的分閘線圈;TQ2―發(fā)電機所在母線的饋線開關的分閘線圈。
    經(jīng)過上述改造,提高了發(fā)電機斷路器的跳閘電壓,大大增加了跳閘成功的機率,而且也保證了發(fā)電機意外出現(xiàn)異步運行狀態(tài)時對機組的后備保護,避免了異步運行對發(fā)電機和控制系統(tǒng)的危害。在2003年12月7日的一次直流屏意外跳閘事故中,發(fā)電機緊急停機,但開關柜無控制電源無法跳閘,這時由于滅磁開關控制回路中串入了斷路器的輔助接點,滅磁開關無法動作,保證了機組的同步運行,避免了上述事故的發(fā)生。

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