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    臺達(dá)多軸運動控制器DVP10MC11T在凹版印刷機(jī)上的應(yīng)用
    • 企業(yè):臺達(dá)集團(tuán)     領(lǐng)域:運動控制與伺服系統(tǒng)     行業(yè):造紙印刷    
    • 點擊數(shù):3149     發(fā)布時間:2017-05-20 16:05:40
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    臺達(dá)集團(tuán)

    1 背景介紹

    凹版印刷機(jī)械主要用于對軟材料進(jìn)行大批量的印制,如塑料、紙張、鋁箔等,特別是對于一些易于延伸變形的材料,如紡織材料等,具有較好的適應(yīng)性。某客戶是一家專門生產(chǎn)薄膜印刷機(jī)、貼合機(jī)、表面卷取機(jī)等的專業(yè)設(shè)備廠家。其生產(chǎn)的塑料薄膜印刷機(jī)最初采用機(jī)械傳動,后改為變頻驅(qū)動,存在的問題是:啟動停止時,各個軸會出現(xiàn)不同步現(xiàn)象,且生產(chǎn)效率低。為解決不同步問題和提高生產(chǎn)效率,同時降低系統(tǒng)配置成本,該客戶最終采用臺達(dá)的替代系統(tǒng)解決方案。

    2 臺達(dá)系統(tǒng)解決方案

    臺達(dá)系統(tǒng)解決方案主要采用臺達(dá)人機(jī)界面、多軸運動控制器DVP10MC11T、交流伺服系統(tǒng)等。導(dǎo)入臺達(dá)系統(tǒng)解決方案后,該客戶的塑料薄膜印刷機(jī)的印刷速度提升至300m/min,高速套色印刷精度達(dá)到±0.1mm,生產(chǎn)效率和精度大幅提升,滿足了客戶的生產(chǎn)工藝需求。

    臺達(dá)系統(tǒng)解決方案架構(gòu)如圖1所示:

    1.jpg

    圖1 系統(tǒng)解決方案架構(gòu)

    其中:

    (1)主屏DOP-B10E615與控制器DVP10MC11T采用RS485通信;

    (2)每個工位上的副屏DOP-B07E411與主屏之間通過Ethernet總線連接通信。

    (3)每個工位上的遠(yuǎn)程數(shù)字量IO通過DeviceNet總線來連接控制。

    (4)DVP10MC11T采用1M速率的CANopen總線來控制9個伺服軸在啟動、運行、停止時的同步性。

    3 軟件、工藝

    (1)使用CANopen Builder編程軟件,應(yīng)用其軟件里面自帶的運動控制庫,使程序結(jié)構(gòu)簡單化,便利編程,增加程序的可讀性。

    (2)智能預(yù)套印技術(shù),主要是在初期對版過程中,減少操作人員使用標(biāo)尺手動對版的步驟,直接利用版輥上的鍵槽和版面的馬克線一一對應(yīng)的關(guān)系,通過版輥回機(jī)械零位的自動確認(rèn),實現(xiàn)初期對版過程。初期對版完成之后,系統(tǒng)根據(jù)色間料長的計算,版輥的相位自動旋轉(zhuǎn)到可實現(xiàn)自動預(yù)套準(zhǔn)功能。

    (3)使用DMC_VirtualAxis指令虛擬一個虛軸1,將其他的所有的實軸都通過MC_GearIn指令與虛軸1關(guān)聯(lián)起來。即可做到各軸的啟停、運行的同步性。

    2.jpg

    圖2 臺達(dá)多軸運動控制器DVP10MC11T

    (4)每一個工位都安裝有一個色標(biāo)誤差檢測儀,在機(jī)器運行過程中,開啟自動色標(biāo)修正功能時;色標(biāo)誤差檢測儀會在每個周期檢測出此工位的色標(biāo)位置誤差,其判斷是否需要修正、或是往正向修正還是負(fù)向修正;將信號傳遞給DVP10MC11T;DVP10MC11T再通過MC_MoveSuperImposed追加位移指令來修正。

    3.jpg

    圖3 臺達(dá)交流伺服系統(tǒng)ASDA-A2系列

    4 調(diào)試

    在設(shè)備調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)如下問題:

    (1)第9臺伺服啟動不起來。

    經(jīng)過檢查,開8臺伺服是可以正常運行的,只要啟動第9臺伺服,所有的伺服就運行不起來;經(jīng)過在現(xiàn)場反復(fù)檢查,最后發(fā)現(xiàn)客戶的開關(guān)電源是240W;而我們4.5kW的380V等級的A2伺服,其24V輸入電源是28.2W;9個伺服需要254W以上的開關(guān)電源;通過更換了一個更大功率的開關(guān)電源,解決問題。

    (2)DVP10MC11T的左側(cè)擴(kuò)展DeviceNet遠(yuǎn)程IO從站偶爾斷線、人機(jī)界面和10MC連接更新速度慢。

    經(jīng)過現(xiàn)場檢查,伺服驅(qū)動器、伺服電機(jī)都已接建筑地線,輸入輸出動力線也加了磁環(huán),10MC、人機(jī)界面也接了地線,疑似是通過地線串入干擾。將PLC、人機(jī)界面的地線都去掉,效果明顯有所好轉(zhuǎn),但還是會出現(xiàn)干擾,后來將10MC與伺服的CANopen總線的線纜換成雙絞不帶屏蔽的線纜,遠(yuǎn)程IO可正常運行。

    (3)伺服經(jīng)常報警AL24,AL25,AL303等。

    檢查了伺服編碼器的接線,采用的是雙絞屏蔽線,屏蔽線接外殼。將屏蔽線不接地,報警情況大大減少。從2016年開始,380V的伺服內(nèi)置了EMI濾波器,并且對驅(qū)動器的干擾又做了改進(jìn),現(xiàn)在又把伺服編碼器的地線、電機(jī)地線都接上,效果更好,不會報警AL24,AL303了。

    5 項目分析

    該設(shè)備將原來的機(jī)械機(jī)構(gòu)傳動和變頻傳動,在改成臺達(dá)的運動控制器配套伺服后,大大提高了產(chǎn)品的精度和生產(chǎn)效益,提高了客戶設(shè)備的檔次,最終提升了客戶的市場競爭力。

    摘自《自動化博覽》2017年5月刊

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