摘要:發(fā)電機在運行中,發(fā)電機氫氣濕度是一項重要的監(jiān)測指標,氫氣濕度是否在規(guī)定范圍內(nèi)直接影響著機組的安全運行。過于干燥的環(huán)境會對發(fā)電機定子的某些部件產(chǎn)生有害的影響,造成端部墊塊收縮和支撐環(huán)裂紋,將導致定子端部絕緣發(fā)生磨損。濕度過高,水汽在氫氣溫度過低時會產(chǎn)生結露,降低發(fā)電機絕緣,可能進一步造成發(fā)電機故障。氫氣濕度的變化與密封油、除濕裝置等系統(tǒng)的運行質(zhì)量息息相關,因此對氫氣濕度的控制也主要從上述系統(tǒng)著手。
關鍵詞:氫氣;濕度;密封油;除濕裝置
1 概述
三河發(fā)電有限責任公司二期兩臺發(fā)電機為東方電機股份有限公司制造的QFSN-300-2-20B型三相、二極、隱極式轉(zhuǎn)子同步發(fā)電機,冷卻方式為水—氫—氫。定子繞組的冷卻水由水冷泵強制循環(huán),進出水匯流管分別裝在機座內(nèi)的勵端和汽端,并通過水冷器進行冷卻,氫氣則利用裝在轉(zhuǎn)子兩端的軸流式風扇進行強制循環(huán),并通過發(fā)電機兩端氫冷器進行冷卻,在機內(nèi)密閉循環(huán)。發(fā)電機端蓋內(nèi)裝有單流環(huán)式油密封,以防止氫氣從發(fā)電機內(nèi)逸出。
運行初期,發(fā)電機氫氣濕度變化較大,由于氫氣濕度超標,將降低發(fā)電機絕緣水平,使發(fā)電機定子絕緣薄弱處發(fā)生相間短路事故;降低發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣水平,嚴重的匝間短路可導致軸振和機組磁化;使發(fā)電機轉(zhuǎn)子護環(huán)產(chǎn)生應力腐蝕裂紋,縮短發(fā)電機的壽命。經(jīng)過對系統(tǒng)的檢查、分析、處理,目前已經(jīng)基本掌握了對氫氣濕度變化大的控制調(diào)整方法。
2 引起發(fā)電機氫氣濕度變化大的因素分析
針對發(fā)電機氫氣濕度變化大的問題,對發(fā)電機內(nèi)冷水系統(tǒng)、氫冷器、密封油系統(tǒng)、排補氫系統(tǒng)、氫氣除濕裝置可能對氫氣濕度產(chǎn)生的影響,進行了分析檢查。
2.1 內(nèi)冷水系統(tǒng)、氫冷器系統(tǒng)
發(fā)電機的定子繞組采用水冷方式。發(fā)電機額定氫壓為0.25MPa,為避免運行過程中繞組或冷卻水連接管等部位發(fā)生泄漏而使內(nèi)冷水進入發(fā)電機,根據(jù)廠家設備說明書和公司的集控運行規(guī)程的規(guī)定,機內(nèi)氫壓必須大于內(nèi)冷水壓力0.03MPa以上,氫氣壓力降至0.23 MPa時補氫。從實際運行情況看,內(nèi)冷水壓力始終維持在0.19~0.20MPa,在進行定冷泵切換時定冷水壓力升高;另外,由于采用人工補氫,在機內(nèi)氫壓降低時,有時會因補氫不及時,使氫壓略低于0.23 MPa,都會使機內(nèi)氫壓與內(nèi)冷水的壓差接近甚至小于0.03MPa。
在對發(fā)電機油水檢測器進行排污時,并未發(fā)現(xiàn)有水流出。說明內(nèi)冷水系統(tǒng)雖然存在偏離規(guī)定值運行的現(xiàn)象,但該系統(tǒng)并不是影響發(fā)電機內(nèi)氫氣濕度變化的因素。
內(nèi)冷水運行時,維持水溫高于機內(nèi)氫氣溫度。
發(fā)電機氫冷器運行中,保持氫側(cè)壓力高于水側(cè)壓力,在冷卻水進口管路上設有壓力控制閥門,以確保水壓低于氫壓。
2.2 密封油系統(tǒng)
該發(fā)電機安裝了單流環(huán)式密封油系統(tǒng),其補油來自汽輪機潤滑油系統(tǒng)。
密封油系統(tǒng)由真空裝置(包括真空油箱、真空泵組和再循環(huán)油泵)、密封油泵、油氫差壓調(diào)節(jié)閥、擴大槽、浮子油箱以及空氣抽出槽等設備組成。其中氫側(cè)(以密封瓦為界,靠近氫氣側(cè)為氫側(cè),另一側(cè)為空側(cè))密封油回油經(jīng)過擴大槽、浮子油箱進入空氣抽出槽,匯合空側(cè)密封油回油后進入潤滑油回油系統(tǒng),返回至汽機主油箱。空側(cè)密封油回油直接進入空氣抽出槽。如圖1所示。
圖1 密封油系統(tǒng)簡圖
2.2.1 油氫差壓
機組正常運行中,依靠油氫差壓調(diào)節(jié)閥自動跟蹤發(fā)電機內(nèi)氫氣壓力的變化,維持油氫差壓在0.05±0.02 MPa范圍內(nèi)。從實際運行情況看,該差壓調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)特性良好。在對油水檢測器進行排污時,發(fā)現(xiàn)有少量油流出,但數(shù)量很小。
2.2.2 密封油系統(tǒng)真空裝置
密封油系統(tǒng)的來油為汽輪機的潤滑油。
正常運行時,潤滑油不斷地補充到真空油箱中,通過真空泵組的連續(xù)工作,使真空油箱維持一定的真空,潤滑油中含有的空氣和水份(水蒸氣)在真空油箱中被分離出來,通過真空泵和真空管路被排至廠房外,從而使進入密封瓦的油得以凈化,防止空氣和水分對發(fā)電機內(nèi)的氫氣造成污染。
通過再循環(huán)油泵的運行,使真空油箱中的油形成一個局部循環(huán)回路,從而使油得到更好的凈化。
為了加速空氣和水份從油中釋放,真空油箱內(nèi)部設置有多個噴頭,補充進入真空油箱的油通過補油管端的噴頭,再循環(huán)油通過再循環(huán)管端的噴頭而被擴散,加速空氣、水份(水蒸氣)從油中分離。
因此,必須保證密封油真空裝置處于正常的工作狀態(tài),否則不利于密封油中的空氣和水份(水蒸氣)的擴散分離,進而在運行過程中進入氫氣內(nèi),最終影響發(fā)電機氫氣濕度。
2.2.3密封油質(zhì)量
由于發(fā)電機氫氣與氫側(cè)密封油直接接觸,因此密封油的含水量大小,將直接影響發(fā)電機內(nèi)氫氣的濕度。
發(fā)電機密封油油源來自汽輪機潤滑油。
從實際運行情況看,由于汽輪機軸封系統(tǒng)運行質(zhì)量較差,汽缸兩端汽封處有蒸汽漏出,串入軸瓦中,造成油中積水,返回至主油箱。
主油箱濾油機工作效果不好,造成潤滑油含水量大。
主油箱排煙風機運行時,曾發(fā)現(xiàn)風機外殼積水,外殼處積水無法及時排出,又倒流回主油箱,使排煙風機效果降低甚至消失。針對該問題,已在風機外殼底部加裝疏水管進行處理。
潤滑油冷卻器運行時油側(cè)壓力高于水側(cè)壓力,備用冷卻器冷卻水出入口門處于關閉狀態(tài),放水門開啟。因此可以基本排除冷卻器對油鐘水分的影響。
含水量大的潤滑油補油至密封油后,不但增加了密封油真空裝置的運行負擔,降低了除水效果,使密封油含水量增大。
密封油系統(tǒng)空氣抽出槽安裝有兩臺排煙風機,維持抽出槽適當?shù)呢搲骸_\行中,排煙風機前部的分離裝置內(nèi)會有有水析出,因此需要及時將水排出,以降低油中的水含量。實際運行早期,未能意識到該問題,也是間接影響氫氣濕度的因素之一。目前,已安排定期進行手動排水。
2.3 發(fā)電機排補氫系統(tǒng)
發(fā)電機排補氫系統(tǒng)如圖2所示。
由于制氫站的取消,發(fā)電機補氫氣源采用氫罐,因此罐內(nèi)氫氣的質(zhì)量將直接影響補氫后發(fā)電機內(nèi)氫氣的濕度。
如圖2所示,在發(fā)電機補氫管上裝有吸附式氫氣干燥器,裝有0.1m3(約70Kg )硅膠,同時干燥器內(nèi)裝有濾網(wǎng),具有過濾、擴容疏水(液)的功能,可以對補充進入發(fā)電機的氫氣進行干燥處理,以確保進入發(fā)電機的氫氣濕度合格。因此應定期對干燥器內(nèi)干燥劑進行檢查、再生(烘焙干燥)或更換,以保證干燥效果。干燥器底部安裝有排污閥門,以對可能存在的水分進行定期排放。
如干燥器內(nèi)硅膠失效或未能進行定期排污,都將影響發(fā)電機內(nèi)氫氣濕度。同時應保證干燥器旁路門關閉嚴密。
圖2 發(fā)電機氫氣系統(tǒng)簡圖
2.4 發(fā)電機氫氣除濕裝置
發(fā)電機氫氣除濕裝置如圖3所示。
圖3 發(fā)電機氫氣除濕裝置簡圖
發(fā)電機安裝XFG-1F型氫氣干燥器,用以清除發(fā)電機氫氣內(nèi)的水分。在吸附式干燥器前布置油分離器,機組正常運行時循環(huán)風機停運,旁路門開啟,發(fā)電機內(nèi)氫氣在轉(zhuǎn)子兩端風扇的作用下,順序經(jīng)過循環(huán)風機旁路、除濕裝置入口濕度計、油分離器、吸附式干燥器、除濕裝置出口濕度計,最后返回至發(fā)電機內(nèi)。
在油分離器內(nèi)將氫氣中的油分分離后,進入吸附式干燥器內(nèi),利用活性氧化鋁作為干燥劑,當活性氧化鋁吸收水分達到飽和后,程序自動將其轉(zhuǎn)為再生狀態(tài),通過加熱使氧化鋁束縛的水分汽化,再通過一股氫氣將釋放出的水分帶走,最后經(jīng)過冷卻,將帶出的水分冷卻為冷凝水,由疏水門排出。
循環(huán)風機的旁路門在運行中控制著經(jīng)過除濕裝置的氫氣流量,對于控制氫氣的濕度起著至關重要的作用,通過實際操作,運行中通過調(diào)整循環(huán)風機的旁路門可以將氫氣濕度控制在要求的范圍內(nèi)(-5 ~15)。同時,再生后的冷凝水需要及時排出,否則將影響再生效果,進而影響整個干燥器的干燥效果。
3 影響發(fā)電機氫氣濕度變化大的原因總結
通過上述分析,可以發(fā)現(xiàn),影響發(fā)電機濕度主要原因如下:
(1)密封油含水量大;
(2)系統(tǒng)各部位的水分無法及時排出;
(3)氫氣除濕裝置循環(huán)風機旁路門開度不合適。
4 結語
(1)進行系統(tǒng)的分析,考慮通過軸端汽封間隙調(diào)整、軸封系統(tǒng)管路改造、合理調(diào)整軸封壓力和軸封供回汽門開度等手段,提高軸封系統(tǒng)系統(tǒng)運行質(zhì)量,盡量減少和消除軸封漏汽。
(2)加強對汽輪機潤滑油的油質(zhì)監(jiān)督,提高濾油機的維護質(zhì)量,保證其濾水效果。定期對主油箱底部進行排污,同時視油位情況,補充合格潤滑油。保證主油箱排煙風機和空氣抽出槽排煙風機的正常運行,維持適當?shù)呢搲骸1WC主油箱排煙風機、空氣抽出槽排煙風機、除濕裝置干燥器等部位的水分及時排出。
(3)加強密封油系統(tǒng)真空設備的運行維護,保證設備運行正常,確保密封油系統(tǒng)真空油箱、再循環(huán)泵運行時清除油中水分的效果。
(4)視氫氣濕度的變化情況,及時合理調(diào)整循環(huán)風機旁路門開度,維持氫氣濕度在規(guī)定范圍內(nèi)。
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