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    案例頻道

    萊鋼中型型鋼粗軋自動(dòng)控制系統(tǒng)
    • 企業(yè):控制網(wǎng)     領(lǐng)域:電源     行業(yè):電梯    
    • 點(diǎn)擊數(shù):1840     發(fā)布時(shí)間:2005-05-30 16:50:24
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    0 生產(chǎn)線概述
        萊鋼中型型鋼廠是一個(gè)具備九十年代國(guó)際先進(jìn)水平的現(xiàn)代化軋鋼廠,該廠型鋼生產(chǎn)線是全國(guó)第一條連鑄→熱送→熱裝→連軋短流程生產(chǎn)線,可生產(chǎn)以經(jīng)濟(jì)斷面型鋼-H型鋼為主的多種規(guī)格的產(chǎn)品。粗軋機(jī)負(fù)責(zé)坯料的開(kāi)坯工作,矩形坯或方坯在粗軋區(qū)往復(fù)軋制7~13道次后,經(jīng)切頭鋸切頭,進(jìn)入精軋機(jī)組。主要設(shè)備有一架兩輥式可逆軋機(jī)、壓下裝置、換輥裝置及十一組輥道等。

    1控制系統(tǒng)概述
        粗軋自動(dòng)控制系統(tǒng)由兩級(jí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)構(gòu)成,即基礎(chǔ)級(jí)(一級(jí))和過(guò)程級(jí)(二級(jí))。基礎(chǔ)自動(dòng)化級(jí)采用日本東芝公司的T3H PLC,T3H具有豐富的I/O模塊,其"編碼器信號(hào)處理模塊"與"脈沖輸入模塊"可實(shí)現(xiàn)高頻、精密位置信息處理。該系統(tǒng)通過(guò)專用的TOSLINE通訊模塊和光纜與加熱爐、精軋、精軋輔助1、精軋輔助2、公用PLC共同構(gòu)成軋線基礎(chǔ)級(jí)控制網(wǎng)。T3H、過(guò)程計(jì)算機(jī)通過(guò)以太網(wǎng)通訊模塊和同軸電纜構(gòu)成過(guò)程級(jí)控制網(wǎng)。軋線網(wǎng)絡(luò)配置和粗軋T3H主機(jī)架配置如圖1所示。
       

                     圖1 系統(tǒng)配置圖

      PS361:電源模塊。

      PU326:CPU模塊,作為中央處理器用來(lái)處理T3H內(nèi)部程序,消耗電流2500mA,采用直流      24V工作電壓。

        EN311:與一級(jí)、二級(jí)操作站之間的通訊模塊,消耗電流800mA。

        SN322:與傳動(dòng)、T3H之間的通訊模塊,消耗電流700mA。

        AB33N:絕對(duì)值編碼器轉(zhuǎn)換模塊,被用來(lái)和多圈型絕對(duì)值編碼器共同把檢測(cè)到的位置數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成能被T3H識(shí)別的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)。

        PI312:脈沖輸入模塊,2路輸入,最大計(jì)數(shù)16,777,215,最大頻率50kHz,消耗電流 800mA,采用直流24V工作電壓。

        DI334:開(kāi)關(guān)量輸入模塊,32路開(kāi)關(guān)量,消耗電流100mA,采用直流24V電壓。

        DO334:開(kāi)關(guān)量輸出模塊,32路開(kāi)關(guān)量,消耗電流210mA,采用直流24V電壓。

    2操作站
        操作站采用日本東芝公司的工控機(jī)FA3100作為監(jiān)控計(jì)算機(jī), 操作系統(tǒng)為Windows NT workstation(V 4.0),監(jiān)控畫(huà)面采用美國(guó)Intellution公司的FIX DMACS軟件(6.15版)編制,包括工藝流程畫(huà)面、數(shù)據(jù)管理畫(huà)面、故障報(bào)警畫(huà)面等。

        工藝流程畫(huà)面實(shí)時(shí)顯示粗軋主要設(shè)備準(zhǔn)備及運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),包括粗軋機(jī)、各組輥道、切頭鋸等的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài);顯示HMD(熱金屬探測(cè)器)、接近開(kāi)關(guān)等檢測(cè)元件的信號(hào)以及粗軋機(jī)電機(jī)速度給定值、實(shí)際值等重要參數(shù)。數(shù)據(jù)管理畫(huà)面是為工程技術(shù)人員調(diào)整粗軋重要工藝參數(shù)而設(shè)置的,如粗軋機(jī)每一道次的各種參數(shù)。故障報(bào)警畫(huà)面顯示影響粗軋連續(xù)生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備故障報(bào)警,包括電源故障、電機(jī)故障、T3H故障、編碼器故障等。

    3控制功能
    (1)APC(自動(dòng)位置控制)
        APC功能在本系統(tǒng)中廣泛使用,它典型應(yīng)用于粗軋機(jī)壓下裝置,粗軋機(jī)每一道次輥縫各異,因此采用APC功能,其壓下裝置可準(zhǔn)確、快速地調(diào)節(jié)輥縫,以提高軋件質(zhì)量、加快生產(chǎn)節(jié)奏。現(xiàn)以粗軋機(jī)壓下裝置為例,簡(jiǎn)述APC控制原理。設(shè)目標(biāo)位置、當(dāng)前位置分別為X0、X,以X0為坐標(biāo)原點(diǎn),則壓下裝置速度曲線如圖2所示。


    圖2 壓下裝置速度曲線

        Li、Vi(i=0,…,4)可在經(jīng)驗(yàn)值的基礎(chǔ)上根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整,直到獲得滿意的位置逼近曲線。現(xiàn)給出我們應(yīng)用的 具體數(shù)值以供參考: 
         
    L0=0.2mm(控制精度),L1=2.5mm, L2=5mm, L3=15mm, L4=27mm;       

          V0=3%V額定,V1=9%V額定,V2=25%V額定,V3=58%V額定,V4=100%V額定

    (2)道次管理
        粗軋機(jī)為二輥可逆式軋機(jī),每一道次均需一批相應(yīng)的工藝參數(shù),如:軋制速度、擠壓與拉伸補(bǔ)償系數(shù)、工作輥直徑、輥縫、孔型、翻鋼模式、前后推床位置、鋼坯高度與寬度等。當(dāng)需要軋制某一種產(chǎn)品時(shí),通過(guò)監(jiān)控畫(huà)面上的"數(shù)據(jù)請(qǐng)求"按鈕,可將過(guò)程計(jì)算機(jī)預(yù)先設(shè)定的該鋼種的工藝參數(shù),以道次分組,成批存于粗軋T3H緩沖寄存器中。道次變化以粗軋機(jī)負(fù)載繼電器信號(hào)為依據(jù),相應(yīng)設(shè)備(如:推床、翻鋼鉤、壓下裝置、粗軋電機(jī)、前后輥道等)根據(jù)本道次提供的數(shù)據(jù)動(dòng)作。

    (3)自動(dòng)翻鋼
        粗軋機(jī)自動(dòng)翻鋼功能通過(guò)WS(工作側(cè))推床、DS(傳動(dòng)側(cè))推床以及附著于DS推床前的翻鋼鉤三者協(xié)調(diào)動(dòng)作實(shí)現(xiàn),推床與翻鋼鉤的位置由編碼器精確檢測(cè)。翻鋼前,根據(jù)鋼坯寬度、高度、位置,推床自動(dòng)確定起始位置,使兩側(cè)推床間距為W+T+α(W:鋼坯寬度,T:鋼坯高度,α=50mm),然后執(zhí)行翻鋼動(dòng)作。翻鋼又分三種情況(①T-W≤100mm,②T-W>100mm且W≥200mm,③T-W>100mm且W<200mm。),每種情況動(dòng)作不同。與手動(dòng)翻鋼相比,自動(dòng)翻鋼一次成功率高,速度快。

    (4)軋件跟蹤
        軋件跟蹤技術(shù)以HMD或負(fù)載繼電器信號(hào)作為觸發(fā)條件,以掃描時(shí)間(或脈沖發(fā)生器所發(fā)脈沖個(gè)數(shù))和輥道反饋速度(或每個(gè)脈沖對(duì)應(yīng)的軋件運(yùn)行距離)為依據(jù),計(jì)算軋件位置或長(zhǎng)度。

    (5)鋼坯自動(dòng)擺動(dòng)
        鋼坯進(jìn)入加熱爐出口輥道后,該輥道前方的HMD獲得信號(hào)時(shí),鋼坯暫停,T3H判斷是否滿足前進(jìn)條件。若5秒內(nèi),條件滿足,鋼坯自動(dòng)進(jìn)入粗軋機(jī)進(jìn)料輥道。否則,鋼坯以0.2m/s的速度,以加熱爐出口輥道前后兩個(gè)HMD信號(hào)作為往返標(biāo)志,在該輥道上來(lái)回?cái)[動(dòng),直到操作人員確認(rèn)條件滿足后按下"擺動(dòng)復(fù)位"按扭。因熱鋼坯與冷輥道長(zhǎng)時(shí)間靜止接觸,將導(dǎo)致鋼坯實(shí)際接觸的小片區(qū)域冷卻過(guò)快,形成所謂的"黑印"現(xiàn)象,不僅影響軋件質(zhì)量,而且可能造成后面的HMD錯(cuò)誤檢測(cè),鋼坯自動(dòng)擺動(dòng)功能很好的克服了此問(wèn)題。

    3結(jié)束語(yǔ)
        從目前的生產(chǎn)運(yùn)行情況看,該控制系統(tǒng)穩(wěn)定,符合工藝要求,控制功能強(qiáng)大,人機(jī)界面友好,操作靈活方便,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好,全自動(dòng)運(yùn)行率超過(guò)99%,產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)設(shè)計(jì)要求。

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