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    案例頻道

    森蘭變頻器在化工廠風機上的應用

    1 引言

    變頻調速技術因具有顯著的節電效果、方便的調速方式、較寬的調速范圍、運行可靠、完善的保護功能等優點而被廣泛應用。濟南裕興化工總廠是一家生產硫酸的大型企業,年用電量巨大。如何節約電能已經成為該廠降低成本的重要措施。

    2 送風機變頻改造情況

    2.1 改造前狀況

    該供風系統采用350kW 380V風機,靠調節風道擋板控制送風量以適應生產負荷的變化。由于投建時風機選型較大,出現“大馬拉小車”情況,大部分電能被消耗在風道擋板上,從而使風機效率下降。

    該系統在運行過程中還存在一些其他問題:

    (1) 風道擋板動作遲緩。手動運行時人員操作不靈活,容易造成風機振動,很難滿足最佳調節品質。

    (2) 風機擋板執行機構故障較多。

    (3) 送風機在啟動時,雖然采用了自耦降壓啟動方式,但啟動電流仍然較大,電機受到的機械、電氣沖擊較大,經常發生轉子籠條斷裂的事故。

    為了解決上述問題,決定對送風機控制系統進行改造,利用電機變頻調速方法實現送風量控制、電機軟啟動,達到節能和實現穩定控制的目的。

    2.2 改造方案簡介

    在原電機與開關之間增加一套變頻裝置,并保留了原有工頻回路做旁路,其電路結構圖如圖1所示。

    1中,變頻器采用成都希望森蘭變頻器制造有限公司生產的SB61G375KW矢量型全能王變頻器,它是該系統的核心。變頻器的輸出電壓為0380V,輸出頻率為0400Hz。在實際使用中,變頻器上限頻率設置為50Hz。它由高性能數字處理器DSP控制,功率元件采用IGBT模塊,具有輸入、輸出波形好,諧波小等優點。SB61G375變頻器保護功能齊全,包含了過壓、過流、欠壓、缺相、短路,過熱、瞬時停電保護等,能有效地保護電機及自身裝置,并且可查詢故障時各參數變化的記錄,大大地簡化了維護的工作量。

    變頻器采用高精度調節電位器來給定輸出頻率,根據需要的風量在現場調速。電位器通過屏蔽線與變頻器控制器連接,并且設置了低通濾波器以提高控制精度。通過Y1端口的輸出頻率信號作為現場監控。由于采用了電氣互鎖裝置,使系統不會出現誤操作等意外事故。

    由于該變頻器容量較大,為了減少dv/dtdi/dt對系統的干擾,在變頻器直流側增加了直流電抗器。并在柜體的通風散熱上也采取了不少措施,通過增大進、出風口面積等方法,使變頻器的升溫減到較小的程度,從而保證了該變頻調速系統的可靠運行。

    3 送風機變頻改造效益分析

    根據流體力學可知,可從以下公式分析:風機電機的軸功率P與其風量Q、風壓H之間的關系是:

    PQ×H

    當電機轉速從n1變化到n2, QHP之間的關系為:


    電機消耗的功率與電機轉速的立方成正比,風機的風量與轉速成正比。當轉速降低時,風機所消耗的電能按3次方比例關系下降。而采用風道擋板調節風量時,電機消耗的功率約額定功率的90%,實際利用量較少,相當一部分能量消耗在風道擋板上,能量損失嚴重。

    4 采用變頻器改造的效果

    該系統風機電機為350kW、額定電流629A2極。原工頻工作時,平均運行電流530590A,取550A計算,每小時耗電約317kWh(有功);在投入變頻系統運行后,平均每小時耗電207kWh(有功),在變頻器輸入側(電源端)測試,電壓仍為380V,運行電流為280320A,取300A計算;變頻系統功率因數取0.93;電價0.5/kWh

    (1) 每小時節電

    按有功計算,上式結果乘以上功率因數0.93

    40%×0.9337%

    每小時節電:317207110(kWh)

    (2) 年效益

    該風機為不停機運行,年運行365天,故年節電效益為:

    365×24×0.9×110×0.543.4(萬元)

    (3) 投資回收年限

    該系統總投資20余萬元,每年收益43.4萬元。所以該項目投資回收年限只有半年;同時提高了生產效率,降低了生產成本,效益十分顯著。系統使用至今運行穩定,從未出現任何故障。

    5 結束語

    該項目的最大意義是節能。與原有的工頻驅動方式相比,風機效率穩定在理想的范圍內,電動機能耗大大降低。特別是機組低負荷運行時,效果更顯著。同時提高了可靠性,延長了電機壽命。另外,由于風門全開,減少了風道的振動與磨損,提高了機械壽命。總之,變頻裝置節能效果好、調速先進、使用成熟、性能可靠,是理想的節能項目。


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