吳永存
1 用于燃料控制系統(tǒng)
我廠有四臺(tái)200MW中間儲(chǔ)倉式燃煤機(jī)組,燃料控制是通過調(diào)節(jié)給粉機(jī)的轉(zhuǎn)速來改變送入爐膛的煤粉量來實(shí)現(xiàn)的。原設(shè)計(jì)安裝的給粉機(jī)調(diào)速系統(tǒng)為滑差調(diào)速控制,其中3#、4#機(jī)組滑差控制器采用上海自動(dòng)化儀表一廠生產(chǎn)的TF-900模擬組裝式控制裝置,5#、6#機(jī)組采用南京調(diào)速器廠生產(chǎn)的DK-2儀表,配用JZTY型滑差調(diào)速電機(jī)。運(yùn)行中由于給粉機(jī)跑粉常使滑差電機(jī)的離合器間隙積粉而使轉(zhuǎn)速不可控,或滑差電機(jī)卡死、線圈燒損,影響機(jī)組的出力;還有由于滑差電機(jī)的非線性、磁滯等固有特性的影響,使調(diào)速不穩(wěn)、下粉不均勻。下粉不均勻易引起燃燒器噴口的堵塞而燒壞;調(diào)速不穩(wěn)使燃料不易控制,造成主汽壓力參數(shù)品質(zhì)差,這些皆抑制了自動(dòng)投入利用率的提高。
自95年3#爐預(yù)燃室給粉機(jī)改用變頻調(diào)速以來,我們對(duì)全廠四臺(tái)機(jī)組的鍋爐給粉機(jī)滑差調(diào)速系統(tǒng)全部進(jìn)行了改造。變頻器選用美國(guó)AB公司的1305型變頻器,電動(dòng)機(jī)采用鼠籠式三相異步六極電機(jī)Y132-6。
給粉機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)作為燃料控制系統(tǒng)的操作執(zhí)行回路,接受燃料控制系統(tǒng)的燃料量指令,經(jīng)過MOCS(自動(dòng)平衡系統(tǒng))和給粉機(jī)各層操作回路的偏置,合理分配各給粉機(jī)的負(fù)荷,達(dá)到優(yōu)化燃燒的目的。給粉機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)與上一級(jí)燃料控制系統(tǒng)的接口簡(jiǎn)單且容易實(shí)現(xiàn),如我廠3#機(jī)組采用HS2000分散控制系統(tǒng)、4#機(jī)組采用FS-2000燃燒模糊控制器、5#和6#機(jī)組采用SPEC-200模擬組裝式儀表。
以4#機(jī)組燃料控制子系統(tǒng)為例,其鍋爐主控原理框圖如圖1所示。針對(duì)鍋爐主控系統(tǒng)是一個(gè)慢速控制回路而功率控制系統(tǒng)是快速控制回路,這兩個(gè)控制系統(tǒng)間調(diào)節(jié)速度不匹配,使主汽壓力控制無法跟隨功率控制,造成機(jī)爐間的能量失衡,引起主汽壓力波動(dòng)較大。采用新的控制方案,即鍋爐側(cè)主汽壓力控制采用直接能量平衡(DEB)控制方式和模糊(FUZZY)控制加PID復(fù)合控制方式,以提高主汽壓力控制回路的控制速度,并使鍋爐主控同時(shí)兼有燃料控制和機(jī)前壓力控制功能。當(dāng)鍋爐主控的燃料指令發(fā)生變化時(shí),燃料控制子系統(tǒng)快速分配負(fù)荷給各給粉機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)。由于變頻調(diào)速線性、穩(wěn)定性好,能迅速改變進(jìn)入爐膛的煤粉量,使機(jī)前壓力很快地穩(wěn)定下來。經(jīng)過測(cè)試,在穩(wěn)態(tài)工況下,主汽壓力在±0.1MPa范圍內(nèi)波動(dòng),在動(dòng)態(tài)工況如以5%負(fù)荷升、降速率下改變10%負(fù)荷,主汽壓力在±0.2MPa范圍內(nèi)波動(dòng);但如果給粉機(jī)還是采用滑差調(diào)速控制,在穩(wěn)定工況可能達(dá)到上述的調(diào)節(jié)品質(zhì),但在動(dòng)態(tài)工況下,由于其非線性及不穩(wěn)定性,進(jìn)入爐膛的給粉量會(huì)產(chǎn)生大幅度的波動(dòng),使機(jī)前壓力的超調(diào)量、過渡時(shí)間等惡化,從而不能達(dá)到上述指標(biāo)。
圖1 鍋爐主控系統(tǒng)原理圖
總之,給粉機(jī)采用變頻調(diào)速技術(shù)后取得了顯著的效益:(1)調(diào)速穩(wěn)定、線性度好、可靠性高、調(diào)節(jié)范圍寬,與上層燃料控制系統(tǒng)接口簡(jiǎn)單且易實(shí)現(xiàn),改善了燃料控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì),使主汽壓力波動(dòng)控制在0.1MPa范圍內(nèi)。(2)整個(gè)調(diào)速系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)基本無故障,且控制回路簡(jiǎn)單、可靠,減輕了檢修的勞動(dòng)強(qiáng)度,避免了由于給粉機(jī)的故障而影響機(jī)組的出力。(3)節(jié)能顯著,每臺(tái)給粉機(jī)的單耗平均下降50%以上。(4)給粉機(jī)下粉均勻,一次風(fēng)管堵塞情況大為降低,使燃燒穩(wěn)定,可降低鍋爐最低給油穩(wěn)燃值。
2 用于給煤機(jī)控制系統(tǒng)
我廠四臺(tái)燃煤機(jī)組給煤機(jī)調(diào)速系統(tǒng)原設(shè)計(jì)也采用滑差調(diào)速,調(diào)速不穩(wěn)定、下煤不均勻,造成磨煤機(jī)存煤量變化頻繁,從而使磨煤機(jī)入口負(fù)壓、出口溫度大幅度波動(dòng),監(jiān)視稍有疏忽造成正壓而跑粉、堵煤,不利于安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;運(yùn)行只能采用開大再循環(huán)風(fēng)門,而使負(fù)壓大于設(shè)計(jì)值一倍的方法,來防止制粉系統(tǒng)跑粉,制粉系統(tǒng)單耗很高,平均每噸煤30kW?h以上。
表1 變頻調(diào)速與滑差調(diào)速的轉(zhuǎn)速與電流對(duì)照表
9年利用3#機(jī)組大修機(jī)會(huì),把變頻調(diào)速技術(shù)推廣到給煤機(jī)調(diào)速系統(tǒng)中,改造后給煤機(jī)電流顯著下降,我們對(duì)在同樣轉(zhuǎn)速情況下的各種調(diào)速方式進(jìn)行了對(duì)比,見表1。
從表中可知,給煤機(jī)滑差調(diào)速改變頻調(diào)速后,電流下降一半以上。這說明:(1)原設(shè)計(jì)的給煤機(jī)電機(jī)功率裕量很大。(2)變頻調(diào)速系統(tǒng)隨著轉(zhuǎn)速的變化而發(fā)生明顯的變化,而滑差調(diào)速系統(tǒng)轉(zhuǎn)速的改變所引起的電流變化基本保持不變。
同時(shí),給煤機(jī)改變頻調(diào)速后,其調(diào)速線性好、穩(wěn)定,調(diào)節(jié)范圍寬,作為磨煤機(jī)模糊控制系統(tǒng)的子系統(tǒng),為實(shí)現(xiàn)制粉系統(tǒng)自動(dòng)控制,降低制粉系統(tǒng)的單耗創(chuàng)造了條件。
3 結(jié)語
以上僅敘述了變頻調(diào)速技術(shù)在小電機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用,在發(fā)電廠中,使用著大量的低、中壓大功率電機(jī),與之相對(duì)應(yīng)的是大量的風(fēng)門、擋板、調(diào)節(jié)閥等節(jié)流件,廠用電損耗相當(dāng)嚴(yán)重。發(fā)電廠安全性、可靠性尤為重要,對(duì)采用新工藝、新技術(shù)持慎重態(tài)度,隨著變頻調(diào)速技術(shù)的完善與成熟,可以進(jìn)一步推廣應(yīng)用到低壓、中壓大功率電機(jī)中,如低壓部分的低加疏水泵、燃油泵、排粉機(jī)等,中壓部分的送、引風(fēng)機(jī)、灰渣泵等。
隨著電力市場(chǎng)“競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”的貫徹,改善工藝、節(jié)能降耗勢(shì)在必行。對(duì)鎮(zhèn)海電廠已運(yùn)行了十幾年的“老機(jī)組”而言,如何進(jìn)行老設(shè)備改造,提高機(jī)組的自動(dòng)化水平,提高機(jī)組的效率,是企業(yè)持繼發(fā)展的關(guān)鍵。因此,采用變頻調(diào)速技術(shù),以其卓越的調(diào)速性能、完善的保護(hù)功能、顯著的節(jié)能效果、及容易與自動(dòng)控制系統(tǒng)接口實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)等特點(diǎn),不失為企業(yè)技術(shù)改造和老設(shè)備更新?lián)Q代的一種行之有效的途徑。