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    案例頻道

    PLC在除灰系統(tǒng)改造中的應(yīng)用
    • 企業(yè):控制網(wǎng)     領(lǐng)域:PLC /PAC/PCC/RTU     行業(yè):安防    
    • 點擊數(shù):2242     發(fā)布時間:2007-03-11 12:04:51
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    文章主要介紹了PLC技術(shù)在電廠除灰集中控制系統(tǒng)的應(yīng)用。分析了PLC系統(tǒng)在實際應(yīng)用中存在的問題。 This article introduces the applications of PLC technology in central control system for dust collection of power plants, and analyzes the problems in the practical application of PLC system.



        韓淑芬:唐山新區(qū)熱電廠熱工車間

        1  前言

        由于可編程邏輯控制器(PLC)具有體積小、抗干擾能力強、可靠性高、應(yīng)用范圍廣和價格低廉等優(yōu)點,使其在中小型工業(yè)自動控制方面得以廣泛應(yīng)用。 80%以上的工業(yè)控制可以使用PLC來完成?;鹆Πl(fā)電廠輔助系統(tǒng)如除灰系統(tǒng)、補給水處理系統(tǒng)、凝結(jié)水精處理系統(tǒng)、輸煤系統(tǒng)也普遍應(yīng)用了PLC控制技術(shù),提高了電廠自動化水平。
    本文主要介紹唐山新區(qū)熱電廠干除灰控制系統(tǒng),以及該系統(tǒng)在實際應(yīng)用中幾個問題,以便和大家共同探討。

        2  工程概況

        唐山新區(qū)熱電廠位于唐山豐潤區(qū)東北部,總裝機容量200MW,4臺220t/h燃煤鍋爐,2臺25MW雙抽汽輪發(fā)電機組、一臺25MW背壓機組、兩臺55MW雙抽汽輪發(fā)電機組。在2004年6月,經(jīng)過一年多調(diào)研和充分醞釀,改為克萊德華通物料輸送有限公司的正壓濃相氣力除灰系統(tǒng),工程于2004年6月正式開工,截止2004年10月底,利用小修機會陸續(xù)將四臺爐的除灰系統(tǒng)全部改造完成,并投入運行。

        英國克萊德公司以正壓濃相輸送設(shè)備為擅長,其特點是灰氣比大,高可達80-100Kg/Kg,輸送能耗低,而且由于輸送壓力低,流速較低,對管道磨損小。除灰閥采用其專利產(chǎn)品圓頂閥,除灰系統(tǒng)采用中間倉集中二級輸送。

        3 控制系統(tǒng)

        干除灰控制系統(tǒng)使用美國AB公司的可編程控制器(PLC)+上位機監(jiān)控的控制方式,四臺爐共用一套PLC系統(tǒng)。A-B公司是國際知名的工業(yè)產(chǎn)品制造廠商,其工業(yè)自動化控制產(chǎn)品以其高性能、高可靠性在工業(yè)控制領(lǐng)域有著其特定的地位。A-B公司的PLC產(chǎn)品更是該產(chǎn)品領(lǐng)域的佼佼者。

        程控系統(tǒng)配置圖如圖1



    圖1 程控系統(tǒng)配置圖


     

        3.1 控制對象

        PLC的主要監(jiān)控對象有;32臺AV泵、3臺TD泵、6臺空壓機的啟停及狀態(tài)與電機電流監(jiān)視、4臺冷干機的啟停及狀態(tài)、庫頂管路切換閥的控制及狀態(tài)顯示,一二電場灰斗料位計、TD泵和中間灰?guī)斓母叩土衔挥嫛?BR>
        系統(tǒng)采用三種控制方式;自動程序控制、軟手操和就地手動控制。

        3.2 聯(lián)鎖保護

        在兩個中間灰?guī)爝€各裝有兩個高、高高料位計,用做報警和兩個灰?guī)熘g自動切換。每臺爐各電場輸送管路切換閥故障將停止該電場AV泵輸送,并在CRT畫面報警。

        3.3 硬件配置

        系統(tǒng)采用一臺研華工控機IPC-610進行監(jiān)控,40G硬盤,安裝Windows2000操作系統(tǒng)。公用系統(tǒng)和4臺爐的AV泵控制系統(tǒng)公用一套PLC,組態(tài)圖見圖1。

        3.4 監(jiān)控計算機

        工控機的CPU與內(nèi)存的配置要相對偏高,保證操作員站和PLC的CPU進行實時通訊正常。按照火力發(fā)電廠設(shè)計要求,以及從干除灰系統(tǒng)的重要性和系統(tǒng)的安全角度考慮,操作員站最少要配置2臺,互為備用,防止失去監(jiān)視系統(tǒng)。這是我廠干除灰集控系統(tǒng)的一個不足之處,它所隱藏的危險在以后的運行過程中已經(jīng)暴露出來。操作員站的工控機安裝有Intellution公司的監(jiān)控軟件 iFIX3.0無限點軟件(iFIX軟件系專業(yè)的工控軟件,支持所有廠家PLC產(chǎn)品)??梢燥@示工藝流程、信息顯示(包括運行參數(shù)、狀態(tài)、故障情況等)和各種曲線。

        3.5 PLC系統(tǒng)

        PLC采用美國A-B公司的 SLC-500可編程控制器,從可靠性、特殊控制功能、抗干擾能力、掃描速度、上位機接接口以及遠程通訊功能、與計算機聯(lián)網(wǎng)和多種軟件功能等方面來看,該控制器具有一定優(yōu)勢。系統(tǒng)的主要模塊選擇如下:

        CPU模塊為1747-L552,

        電源模塊為1746-P2。

        適配器模塊為1746-SN和1746-ASB模塊,前者是 CPU的熱備通訊模塊,后者是遠程I/O適配器模塊。

        基板為一個1746-A13和2個1746-A10模塊。

        開關(guān)量輸入模塊為1746-IM16;

        開關(guān)量輸出模塊為1746-OW16;

        模擬量輸入模塊為1746-NI8,

        通訊電纜1746-C9。

        3.6 控制柜和就地儀表

        共有4臺控制柜,一臺為電源柜,一臺為#1、2爐I/O控制柜,一臺為公用系統(tǒng)I/O控制柜,一臺為#3、4爐I/O控制柜。為了保證系統(tǒng)的安全運行,系統(tǒng)配置了一臺UPS電源,美國山特3KVA,為監(jiān)控系統(tǒng)和PLC控制系統(tǒng)提供電源。就地儀表包括射頻導(dǎo)納料位計、彈簧管壓力表、壓力控制器、壓力變送器、行程開關(guān),氣動電磁閥。

        4  軟件設(shè)計

        軟件設(shè)計是全開放性,運行時盡量減少人工干預(yù)和操作,系統(tǒng)參數(shù)和工藝參數(shù)在線可調(diào)、掉電自保護和上電自恢復(fù)等,以便做到運行時不死機,監(jiān)視系統(tǒng)故障不影響PLC程序的運行。該系統(tǒng)軟件包括3部分:通訊軟件、上位機監(jiān)控軟件和下位機軟件。

        4.1

        為使本系統(tǒng)具有最大的兼容性,監(jiān)控軟件采用Intellution公司的iFIX3.0 軟件(iFIX軟件系專業(yè)的工控軟件,支持所有廠家PLC產(chǎn)品)。軟件運行于WINDOWS界面,主要用于畫面的編制、數(shù)據(jù)監(jiān)控、數(shù)據(jù)庫管理、歷史數(shù)據(jù)采集等.關(guān)閉運行畫面和主機不影響除灰程序運行.編程軟件使用美國A-B公司的編程軟件RSLogix500,用以編寫梯形圖,對PLC進行參數(shù)設(shè)置,掃描遠程I/O,以及上載下傳已經(jīng)編好的梯形圖程序等。

        4.2 通訊系統(tǒng)

        PLC的CPU與操作員站之間的通訊采用Rslinx通訊軟件,Rslinx是基于美國A-B公司CONTROLNET通訊協(xié)議的通訊軟件。

        iFIX 針對 A-B 公司的PLC 的驅(qū)動程序有多種連接方式, 我廠除灰系統(tǒng)使用的是ABR,現(xiàn)使用較多,可以支持 AB 的 KT, KTC, KTX, KTXD 以及以太網(wǎng)卡與 PLC 通訊,還需要 AB 的 RSLinx 軟件支持。

        4.3 軟件設(shè)計遵循以下原則

        4.3.1 應(yīng)用程序應(yīng)根據(jù)各系統(tǒng)設(shè)備運行工藝要求,確定所有外圍系統(tǒng)的功能需求方案,即應(yīng)用程序要嚴(yán)格按照設(shè)備本身情況或設(shè)備運行實際需要進行開發(fā)。

        4.3.2 監(jiān)控系統(tǒng)功能包括系統(tǒng)畫面生成、事故追憶系統(tǒng)、各種曲線顯示和打印、各種報表自動生成等。

        4.3.3 監(jiān)視畫面要符合主設(shè)備控制系統(tǒng)人機界面的設(shè)計風(fēng)格,按照分級瀏覽、逐級細化的原則設(shè)計畫面,采用彈出式窗口、下拉式菜單等多種廣為流行的設(shè)計手段實現(xiàn)畫面的切換和顯示,單個畫面的工藝流程、信息顯示(包括運行參數(shù)、狀態(tài)、故障情況等)和各種曲線;且布局要合理、生動,色調(diào)柔和。

        4.3.4 事故追憶系統(tǒng)應(yīng)包括所有進入控制系統(tǒng)或系統(tǒng)輸出的開關(guān)量和模擬量(如運行參數(shù)、輸出指令、狀態(tài)反饋等)以及控制系統(tǒng)本身發(fā)生的事件(如卡件或通訊故障等),所有I/O點均可以曲線的形式顯示,為實現(xiàn)系統(tǒng)運行在線分析、診斷提供豐富的數(shù)據(jù)資源。

        5 系統(tǒng)運行方式

        5.1 AV泵系統(tǒng)運行過程

        每個除塵器灰斗下面掛有一臺AV泵,灰斗里的灰在重力作用下直接落入AV泵,第一個AV泵帶有進氣組件,稱為主AV泵,最后一個帶有出口圓頂閥的稱為出口AV泵,中間的稱為副泵。

        當(dāng)一電場或二電場的一組灰斗中某個灰位達到料位計高度時,該組所有的AV泵開始進灰,入口圓頂閥打開開始落灰,當(dāng)達到設(shè)定時間后,入口圓頂閥關(guān)閉,同時打開該組出口圓頂閥和進氣閥,用壓縮空氣將灰送入中間灰?guī)臁.?dāng)輸送管內(nèi)壓力達到設(shè)定值后,關(guān)閉出口閥和進氣閥完成一個輸送循環(huán)。三四電場沒有裝料位計,輸送循環(huán)由時間控制。如果在設(shè)定時間內(nèi)輸送循環(huán)沒有完成,畫面有報警提示,顯示某一循環(huán)超時,系統(tǒng)恢復(fù)正常報警自動消失。

        為了提高系統(tǒng)運行的經(jīng)濟性,保證系統(tǒng)工作在最大出力,同時也為了防止煤種變化引起堵管,畫面上提供了一電場AV泵和TD泵的裝料時間更改功能。

        5.2 TD泵運行過程

        在系統(tǒng)沒有開始運行時,泵的入口圓頂閥保持關(guān)閉。當(dāng)灰?guī)熘械幕腋采w低處料位計時,由TD泵向廠外輸送循環(huán)開始,泵的入口圓頂閥、排氣圓頂閥打開,灰落入泵內(nèi),TD泵頂部也裝有料位計,當(dāng)泵內(nèi)灰位達到料位計高度時,泵的入口圓頂閥、排氣圓頂閥關(guān)閉,進氣閥、流化閥和輸送閥打開,對TD泵快速加壓,同時打開出口圓頂閥,將TD泵內(nèi)的灰輸送到廠外灰?guī)欤?dāng)輸送管道內(nèi)的壓力降到設(shè)定值時,關(guān)閉出口閥和進氣閥,打開排氣閥,完成一個輸送循環(huán)。 

        6 PLC過程控制常見故障分析及維護

        一般來講PIC部分的故障比例約為5%,現(xiàn)場控制設(shè)備的故障比例約為95%。

        6.1 PLC 主機系統(tǒng)

        PLC主機系統(tǒng)最容易發(fā)生故障的地方一般在電源系統(tǒng)和通訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),電源在連續(xù)工作、散熱中,電壓和電流的波動沖擊是不可避免的。在2005年9月23日因為操作員主機電源插座松動,造成主機運行中突然失電硬盤損壞,無法進入操作系統(tǒng)。更換新硬盤后,重新安裝系統(tǒng),應(yīng)用程序重新安裝,使系統(tǒng)恢復(fù)運行。為了防止以后再次出現(xiàn)這類問題,我們更換了電源插座,并移到操作臺里面,防止運行人員誤碰。

        對于PLC主機系統(tǒng)的故障的預(yù)防及處理主要是提高集中控制室的管理水平,加裝降溫措施,定期除塵,使PLC的外部環(huán)境符合其安裝運行要求;同時在系統(tǒng)維修時,嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行操作,謹防人為的對主機系統(tǒng)造成損害。

        6.2 PLC的I/O端口

        PLC最大的薄弱環(huán)節(jié)在I/O端口。PLC的技術(shù)優(yōu)勢在于其I/O端口,在主機系統(tǒng)的技術(shù)水平相差無幾的情況下,I/O模塊是體現(xiàn)PLC性能的關(guān)鍵部件,因此它也是PLC損壞中的突出環(huán)節(jié)。要減少I/O模塊的故障就要減少外部各種干擾對其影響,首先要按照其使用的要求進行使用,不可隨意減少其外部保護設(shè)備,其次分析主要的干擾因素,對主要干擾源要進行隔離或處理。

        6.3 現(xiàn)場控制設(shè)備

        在整個過程控制系統(tǒng)中最容易發(fā)生故障地點在現(xiàn)場 。主要有:

        (1)第一類故障點(也是故障最多的地點)在繼電器、接觸器。如該生產(chǎn)線PLC控制系統(tǒng)的日常維護中,電氣備件消耗量最大的為各類繼電器或空氣開關(guān)。主要原因除產(chǎn)品本身外,就是現(xiàn)場環(huán)境比較惡劣,接觸器觸點易打火或氧化,然后發(fā)熱變形直至不能使用。所以減少此類故障應(yīng)盡量選用高性能繼電器,改善元器件使用環(huán)境,減少更換的頻率,以減少其對系統(tǒng)運行的影響。

        (2)第二類故障多發(fā)點在閥門或閘板這一類的設(shè)備上,長期使用缺乏維護,機械、電氣失靈是故障產(chǎn)生的主要原因,因此在系統(tǒng)運行時要加強對此類設(shè)備的巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

        (3)第三類故障點可能發(fā)生在開關(guān)、極限位置、安全保護和現(xiàn)場操作上的一些元件或設(shè)備上, 對于這類設(shè)備故障的處理主要體現(xiàn)在定期維護,使設(shè)備時刻處于完好狀態(tài)。對于限位開關(guān)尤其是重型設(shè)備上的限位開關(guān)除了定期檢修外,還要在設(shè)計的過程中加入多重的保護措施。

        (4)第四類故障點可能發(fā)生在PLC系統(tǒng)中的子設(shè)備,如接線盒、線端子、螺栓螺母等處。 根據(jù)工程經(jīng)驗,這類故障一般是很難發(fā)現(xiàn)和維修的。所以在設(shè)備選型上要選質(zhì)量好的設(shè)備,在設(shè)備的安裝和維修中一定要按照安裝要求的安裝工藝進行,不留設(shè)備隱患。

        (5)第五類故障點是傳感器和儀表,這類故障在控制系統(tǒng)中一般反映在信號的不正常。這類設(shè)備安裝時信號線的屏蔽層應(yīng)單端可靠接地,應(yīng)該采用在控制盤內(nèi)接地。并盡量與動力電纜分開敷設(shè),特別是高干擾的變頻器輸出電纜,而且要在PIC內(nèi)部進行軟件濾波。這類故障的發(fā)現(xiàn)及處理也和日常點巡檢有關(guān),發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理。

        (6)第六類故障主要是電源、地線和信號線的噪聲(干擾),問題的解決或改善主要在于工程設(shè)計時的經(jīng)驗和日常維護中的觀察分析。

        要減小故障率,很重要的一點是要重視工廠工藝和安全操作規(guī)程,在日常的工作中要遵守工藝和安全操作規(guī)程,嚴(yán)格執(zhí)行一些相關(guān)的規(guī)定,如保持集中控制室的環(huán)境等等,同時在生產(chǎn)中也要加強這些方面的管理。

        7 結(jié)束語:

        該控制系統(tǒng)自投入運行后,運行一直比較穩(wěn)定,PLC運行正?!,F(xiàn)場的反饋信號開關(guān)經(jīng)過改進,故障效率大大降低,現(xiàn)場除了配合機務(wù)專業(yè)檢修外,控制系統(tǒng)的維護量很小,大大減輕了維護人員的工作強度。整個控制室只設(shè)一名值班員和一名設(shè)備巡檢員,真正起到了減員增效的目的,為我廠其他附屬設(shè)備控制系統(tǒng)改造積累了經(jīng)驗。

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