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    臺達數(shù)控NC、伺服和變頻器在非標(biāo)銑床行業(yè)中的應(yīng)用
    • 企業(yè):中達電通股份有限公司     領(lǐng)域:變頻器與軟啟動器     行業(yè):機床    
    • 點擊數(shù):1688     發(fā)布時間:2013-06-19 08:59:15
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       廈門世科自動化工程有限公司 劉建平

      摘 要:隨著機械加工領(lǐng)域人工成本的增加和市場對產(chǎn)品工藝品質(zhì)的更高要求,以及生產(chǎn)效率的提升要求。當(dāng)前由人工手動操作工件的銑圓弧槽和手動送料,已無法滿足大批量工件的加工。本文主要介紹臺達數(shù)控NC和伺服以及變頻器在廈門上特展示系統(tǒng)工程公司的貨架加工銑床系統(tǒng)中的應(yīng)用,利用臺達數(shù)控NC精度較高的圓弧插補功能,搭配由3套AB伺服組成的3軸機構(gòu)以及2臺B系列變頻器和2個主軸馬達,構(gòu)成一臺定長送料和銑圓弧槽的數(shù)控銑床。 該銑床投入應(yīng)用后,極大的提高生產(chǎn)效率和工藝精度。

      關(guān)鍵字:數(shù)控NC 伺服 變頻器

      1 引言

      由于商品經(jīng)濟和服務(wù)業(yè)的高速發(fā)展,各種產(chǎn)品的展示和存放對貨架的需求越來越大,對品質(zhì)的要加工合理的圓弧,使各個骨架能夠緊密牢固的結(jié)合起來。達到產(chǎn)品穩(wěn)定,容易組轉(zhuǎn)和拆卸。舊的加工方式主要靠人工操作,在效率上十分緩慢,在工藝精度上存在極大的累計誤差,圓弧純粹使用機械導(dǎo)槽引導(dǎo)主軸電機移動,加工出來的圓弧十分粗糙,并且在送料時使用卡銷定位,累計誤差大。這種方式加工出來的產(chǎn)品,工藝無法滿足客戶的需求,產(chǎn)品不易安裝和拆卸,在牢固性和穩(wěn)定性上大打折扣。產(chǎn)品出來后,還要有后續(xù)工藝對其修正,加大生產(chǎn)成本。

      使用全新的數(shù)控系統(tǒng)進行加工后,效率是人工的3到4倍,產(chǎn)品精度高,無需再通過人工修正。設(shè)備操作簡單,減低工人的生產(chǎn)強度。該設(shè)備主要采用臺達H4CL-M數(shù)控NC,伺服ASD-A1521-AB,變頻器VDF055B43A,以及主軸馬達。通過構(gòu)架XY2軸平臺,以及外加Z軸送料電機。采用G代碼對系統(tǒng)的運行速度和運行軌跡和各種動作方式進行控制,可以通過畫面修改不同產(chǎn)品對應(yīng)的參數(shù),加工不同尺寸產(chǎn)品。

       2 數(shù)控系統(tǒng)
     
                      
                                  數(shù)控系統(tǒng)示意圖

      2.1 硬件組成

      H4CL-M一套(包括手搖輪和I/O板),控制系統(tǒng)的所有動作,NC外接一個手搖輪,用作平臺手動移動調(diào)整用。伺服3套,1.5kW,組成XYZ三軸機構(gòu);變頻器5.5kW 2臺。主軸馬達2臺,用來加工工件正反面同時銑。控制主軸電機工作。9個接近開關(guān),用作XYZ的原點和極限保護。氣動夾具2套,用來加緊工件。小型水泵2臺,用來對主軸馬達和工件提供循環(huán)水降溫。
     
                      

      2.2 工作原理

      整個系統(tǒng)軟件由G代碼、M碼、PLC程序以及畫面程序組成。NC根據(jù)客戶設(shè)定的參數(shù),啟動系統(tǒng),通過發(fā)出0~10V的模擬信號控制伺服和變頻器。伺服采用速度模式,伺服回饋ABZ編碼器脈沖信號給NC;變頻器最高頻率設(shè)置為400Hz,使主軸馬達的轉(zhuǎn)速達到10000轉(zhuǎn)以上。系統(tǒng)畫面可以設(shè)定加工槽數(shù)量,加工槽間距以及誤差調(diào)整等參數(shù),可針對不同長度工件設(shè)置相應(yīng)的參數(shù),進行加工。屏幕畫面可隨時查看各個軸的坐標(biāo)和G代碼運行情況以及各種故障信息。使用戶操作方便,直觀,便于維護。
     
                        

      系統(tǒng)啟動,夾具夾緊工件,各個軸回歸設(shè)置好的加工起始點,主軸馬達高速旋轉(zhuǎn),冷卻液供水。人工確認開始。XY機構(gòu)將進行圓弧插補動作,先正向銑圓弧,到位后再反向銑回原位,一個槽結(jié)束后,打開夾具,Z軸電機馬上將工件向前走設(shè)定好的間距,Z軸送料到位,夾具加緊。系統(tǒng)重復(fù)XY的圓弧插補動作,直到一個工件所有的圓弧槽都銑完。夾具打開,各個軸回歸加工起始位置,等待下一個工件的加工。

      3 系統(tǒng)特點與應(yīng)用場合

      隨著市場的需求,在精度要求較高以及工件重復(fù)加工領(lǐng)域,非標(biāo)銑床的應(yīng)用將更加廣泛,此系統(tǒng)配置的3軸機構(gòu),也十分廣泛。設(shè)備使用將近1年的時間里,電氣系統(tǒng)未出現(xiàn)過問題,穩(wěn)定性較高,各個運動軸都有極限保護傳感器,防止機械碰撞的發(fā)生,加工時有防護外罩,有效保護人員安全和廢料的外泄。

      臺達H4CL-M是專為銑床行業(yè)設(shè)計應(yīng)用的數(shù)控系統(tǒng),搭配臺達伺服和變頻器,具有較高的精度,滿足目前市場對工藝的較高要求。

      4 結(jié)束

      本系統(tǒng)采用臺達數(shù)控、伺服、變頻器。具有系統(tǒng)穩(wěn)定,定位精度高,誤差小,效率高等優(yōu)點。可以應(yīng)用在對加工工藝要求高的行業(yè),系統(tǒng)配置緊湊,功能齊全,可調(diào)性高。可通過改變G代碼程序加工不同工件。操作簡單、容易維護、故障率低。

      在使用NC過程中,在載畫面程序時間較長且不容易連接,希望這點臺達可以進一步改進。

      作者簡介

      劉建平 男 技術(shù)員,任職于廈門世科自動化工程有限公司,從事自控系統(tǒng)集成與應(yīng)用工作。

      參考文獻(略) 

     

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