南京科遠智慧科技集團股份有限公司自主研發(fā)的SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng),在寧夏京能寧東發(fā)電有限責任公司(以下簡稱:寧東電廠)660MW機組建設投運以來,解決了超低排放帶來的噴氨不均、空預器堵塞等問題,效果顯著。
直接經(jīng)濟效益:按液氨單價2200元/噸計,節(jié)氨量為150噸/年,節(jié)氨效益為33萬元/年;按空預器阻力下降500Pa計,三大風機電耗約下降約500kW;機組年利用小時數(shù)約4000h,每年節(jié)約用電量約200萬kW·h;上網(wǎng)電價為0.3元/kW·h,節(jié)電效益約為60萬元/年。共創(chuàng)造直接經(jīng)濟效益93萬元/年。
除直接經(jīng)濟效益外,投運SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)還可保持空預器換熱元件清潔以降低運行排煙溫度;避免過量噴氨以延長脫硝催化劑壽命;延緩甚至消除空預器堵塞問題以延長蓄熱元件壽命;減少蒸汽吹灰的消耗量;節(jié)省噴氨試驗調(diào)整委托費用;節(jié)省蓄熱元件高壓水沖洗委托費用等。
1 項目概述
寧東電廠一期為2×660MW燃煤汽輪發(fā)電空冷機組,鍋爐為超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈加垂直管直流爐,單爐膛、一次中間再熱、采用四角切圓燃燒方式、平衡通風、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)Π型、室內(nèi)布置燃煤鍋爐。
機組脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原(SCR)工藝,脫硝效率按入口NOx濃度為600mg/Nm3、脫硝效率70%設計,催化劑采用1+1層布置,初裝催化劑采用板式催化劑。為滿足超低排放標準,寧東電廠又增加了一層催化劑并進行了催化劑加高處理,采用兩層催化劑同時運行,設計入口NOx濃度≯400mg/Nm3,設計脫硝效率87.5%,出口NOx濃度≯50mg/Nm3。反應器采用高塵布置工藝,即反應器布置在鍋爐省煤器出口與空預器之間。每套脫硝系統(tǒng)設置兩個反應器,每個反應器內(nèi)的每層催化劑模塊數(shù)為88塊。SCR控制系統(tǒng)接入機組DCS系統(tǒng)。脫硝系統(tǒng)采用聲波吹灰方式,吹灰器裝在每個催化劑層的上方。兩臺機組脫硝系統(tǒng)共用一套液氨儲存與供應系統(tǒng)。
寧東電廠#2機組于2018年5月利用大修機會,安裝南京科遠SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng),主要在脫硝裝置進口噴氨格柵前、出口增加NOx/O2濃度分布巡測裝置,對原脫硝裝置噴氨管路進行四分區(qū)改造,并增加一套外掛控制系統(tǒng),整個系統(tǒng)能夠獨立運行,對原DCS系統(tǒng)沒有任何影響。運用此套控制系統(tǒng)后,效果顯著。
2 技術介紹
SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng),單側(cè)反應器采用“四分區(qū)/四點測量”設計。主要包括三個模塊: SCR進口、出口NOx/O2濃度巡測模塊(模塊一)、分區(qū)噴氨管路模塊(模塊二)和控制模塊(模塊三)。其中,模塊一獲取SCR進、出口的NOx濃度分布和O2濃度分布,分別反映噴氨均勻性效果以及低氮燃燒效果,進而確定各分區(qū)噴氨偏差調(diào)節(jié)目標值,作為噴氨優(yōu)化控制的主信號;模塊二的核心是構(gòu)建“噴氨總閥+分區(qū)調(diào)平閥(氣動)+支管調(diào)節(jié)閥”的三級串聯(lián)調(diào)節(jié)的執(zhí)行模塊,另除監(jiān)測噴氨總量外,還實現(xiàn)分區(qū)噴氨流量的監(jiān)測,即在分區(qū)調(diào)平閥上游增設分區(qū)氨空流量計,作為分區(qū)調(diào)平閥的實時閉環(huán)調(diào)節(jié)信號;模塊三包括整個控制系統(tǒng)的軟、硬件。此外,為保證分區(qū)噴氨改造效果,本次改造同步實施脫硝流場的優(yōu)化改造。
模塊一:SCR進口、出口NOx/O2濃度巡測模塊
SCR進口、出口NOx/O2濃度巡測模塊分別安裝于每側(cè)SCR進口、出口水平煙道與空預器進口之間,沿煙道寬度方向單側(cè)布置4根多點取樣槍,多點取樣槍采用DN150的鋼管制作,迎風面加裝防磨角鋼,背風面沿鋼管軸線均勻開設6個φ20的取樣孔,為保證多點取樣槍內(nèi)不積灰,多點取樣槍豎直布置;多點取樣槍實現(xiàn)在脫硝裝置縱深方向取樣,一端封閉,另一端接至煙道外部,經(jīng)DN50的不銹鋼取樣支管匯集至取樣切換裝置,再進入DN150的不銹鋼取樣母管,取樣母管接至空預器出口負壓煙道,進口利用脫硝裝置和空預器的壓差、出口利用空預器壓差實現(xiàn)自流(相當于建立空預器的煙道小旁路);取樣切換裝置用于控制各取樣支管的通斷,核心部件是適用于高溫、粉塵環(huán)境的偏心閥體;在取樣母管上裝設有NOx/O2快速分析儀(儀表自身響應時間不超過2s),并配套煙氣預處理裝置,與取樣母管直接相連。
模塊二:分區(qū)噴氨管路模塊
分區(qū)噴氨管路模塊,將原噴氨母管均勻的虛擬分割成4段分區(qū)母管,同時增設一根公徑更大的噴氨母管,以減小各分區(qū)噴氨流量調(diào)節(jié)的耦合性;在每根分區(qū)母管下游連接一組原支管手動調(diào)節(jié)閥,上游增設分區(qū)支管,在分區(qū)支管上安裝分區(qū)調(diào)平閥和分區(qū)氨空流量計,分區(qū)氨空流量計選用適用于在低流速、直管段短、流體介質(zhì)易冷凝的環(huán)境的熱式質(zhì)量流量計。
模塊三:控制模塊
控制模塊作為脫硝分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)的大腦,保證SCR出口NOx/O2濃度巡測模塊和分區(qū)噴氨管路模塊協(xié)調(diào)工作。控制模塊以分散控制系統(tǒng)為硬件平臺搭建,作為原DCS的外掛系統(tǒng),與原DCS實時通訊,從而構(gòu)建完整的脫硝分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)。
本工程重點實現(xiàn)分區(qū)噴氨的功能,分區(qū)調(diào)平閥的控制邏輯為:根據(jù)模塊一分區(qū)巡測結(jié)果及內(nèi)置智能算法得出分區(qū)濃度偏差,作為分區(qū)調(diào)平閥調(diào)節(jié)目標值,然后對分區(qū)調(diào)平閥開度進行調(diào)整,同時監(jiān)測調(diào)整區(qū)域的氨流量變化,將氨流量變化百分比作為分區(qū)調(diào)平閥控制的反饋量,當氨流量變化百分比與NOx濃度偏差百分比一致時,確定完成分區(qū)調(diào)平工作。
需要補充說明的是,配置分區(qū)氨流量監(jiān)測,有助于提高分區(qū)噴氨控制的品質(zhì),具體體現(xiàn)在:(1)調(diào)節(jié)某一分區(qū)的分區(qū)調(diào)平閥時,整個噴氨管路的流量分配特性改變,其他分區(qū)調(diào)平閥不動作,但分區(qū)氨流量會改變,實現(xiàn)分區(qū)氨流量監(jiān)測后,可通過控制策略自動平衡調(diào)節(jié)分區(qū)調(diào)平閥,保證相應分區(qū)氨流量保持為目標值;(2)各分區(qū)增加或減少噴氨量后,SCR出口NOx濃度并不會立即改變,加之測量系統(tǒng)存在遲滯,SCR出口監(jiān)測的NOx濃度分布值的總遲滯時間長達5min以上,不適合作為分區(qū)調(diào)平閥閉環(huán)調(diào)節(jié)信號,而分區(qū)氨流量測量的實時性能彌補其不足。
3 效果分析
3.1 節(jié)約噴氨量效果
從原有SIS和DCS系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)庫中選取改造前兩個月的相關數(shù)據(jù)、改造后SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)投運兩個月的相關數(shù)據(jù)進行對比分析,主要選取的參數(shù)有機組負荷、SCR兩側(cè)噴氨量、煙囪入口NOx濃度,主要參數(shù)匯總?cè)绫?所示。
表1 SCR分區(qū)噴氨改造前后相關參數(shù)對比
注:表1中,平均脫除NOx濃度=SCR入口兩側(cè)平均NOx濃度-煙囪入口NOx濃度。
由表1可以看出:SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)改造前兩個月內(nèi),機組平均負荷為501.5MW,平均脫除NOx濃度為284.1mg/Nm3,對應的兩側(cè)平均噴氨量為104.5kg/h;改造后系統(tǒng)投運兩個月內(nèi),機組平均負荷為501.7MW,平均脫除NOx濃度為272.4mg/Nm3,對應的兩側(cè)平均噴氨量為92.8kg/h,改造后機組負荷一致的情況下,平均脫除NOx濃度下降約4.1%,而總噴氨量下降約11.2%,換算到平均脫除NOx濃度相同的情況下,能節(jié)約總噴氨量7.1%。
3.2 SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)投運前后空預器阻力狀況對比分析
本系統(tǒng)自2018年5月份大修期間安裝,2018年7月23日機組啟機時同步投運分區(qū)測量系統(tǒng),2018年8年月底至9月初進行熱態(tài)調(diào)試,對原噴氨支管手動閥進行調(diào)整,后于2018年9月10日投運控制系統(tǒng),為分析系統(tǒng)投運效果,特選取系統(tǒng)機組大修后機組運行100天的空預器阻力數(shù)據(jù)進行分析(其中分區(qū)噴氨系統(tǒng)投運時間約50天),如圖1所示。
圖1 機組大修后投運100天空預器阻力數(shù)據(jù)趨勢圖
可以看出:
(1)SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)投運前,機組平均負荷為510MW時,兩側(cè)空預器阻力平均值為1.073kPa,且兩側(cè)空預器阻力偏差約300Pa(21側(cè)空預器阻力高于22側(cè)空預器阻力)。
( 2 ) SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)投運后,機組平均負荷為510MW時兩側(cè)空預器阻力平均值為1.019kPa,比系統(tǒng)投運前下降54Pa;兩側(cè)空預器阻力偏差僅為50Pa,比系統(tǒng)投運前下降250Pa。
3.3 SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)投運前后SCR出口與煙囪入口NOx濃度對比分析
為觀察SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)投運前后SCR出口NOx濃度與煙囪入口NOx濃度狀況,選取SCR出口兩側(cè)NOx濃度、煙囪入口NOx濃度變化趨勢,如圖2所示。可以看出:SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)投運后,SCR出口兩側(cè)NOx濃度及煙囪入口NOx濃度波動范圍明顯變小,由此也可以說明SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)投運后,可以使SCR出口兩側(cè)NOx濃度及煙囪入口NOx濃度控制的更為穩(wěn)定。
圖2 機組大修后投運100天SCR出口兩側(cè)NOx濃度、煙囪出口NOx濃度趨勢圖
3.4 SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)投運前后SCR出口NOx濃度分布不均勻系數(shù)分析
圖3為SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)投運前后SCR出口NOx濃度分布不均勻系數(shù)變化趨勢圖。可以看出:SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)切除后,SCR出口NOx濃度分布不均勻系數(shù)明顯增加高于系統(tǒng)投運時的不均勻系數(shù)。同時通過圖3可以斷定,機組工況(如負荷等)發(fā)生變化時,SCR出口NOx濃度分布狀況會發(fā)生改變,因此增加SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)是很有必要的。
圖3 SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)投運前后SCR出口NOx濃度分布不均勻系數(shù)
3.5 新增雙通道NOx快速測量分析儀響應時間分析
圖4為機組分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)新增NOx快速測量分析儀與原SCR出口CEMS系統(tǒng)NOx濃度變化趨勢對比圖。
圖4 新增NOx快速分析儀與原CEMS系統(tǒng)NOx濃度變化趨勢對比圖
注:圖中分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)新增NOx快速測量分析儀數(shù)據(jù)是經(jīng)Testo350標定過的數(shù)據(jù)。
可以看出:(1)新增雙通道NOx快速測量分析儀響應時間較快,比傳統(tǒng)CEMS分析儀響應時間快40~60s;(2)雙通道NOx快速測量分析儀與CEMS測量分析儀測量結(jié)果基本一致,儀表可靠性比較高。
摘自《自動化博覽》2020年9月刊